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邯钢3#高炉炉缸冻结事故分析

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邯钢3高炉炉缸冻结事故分析

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邯钢3高炉炉缸冻结事故分析

张有德 李如怀 (邯钢集团公司炼铁厂)

摘 要 本文介绍了邯钢3#高炉炉缸冻结事故的发生和处理过程,分析了事故原因及处理过程中的经验教训,以期对预防和处理炉缸冻结事故提供某些借鉴。 关键词 高炉 炉缸冻结 风口

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邯钢3#高炉有效容积294m3,12个风口,1995年5月新建投产。1998年5月1日因大量漏水末及时发现,导致风口自动灌渣,6#风口吹管烧穿,风口全部灌死,致使高炉炉缸冻结。事故处理4天,造成重大损失。为认真吸取这次事故教训,现将整个事故过程作一介绍,并作初步分析。 1 事故发生经过

3#高炉开炉后,由于操作制度不合理,边缘煤气流发展,开炉2年后,炉身、炉腰、炉腹冷却壁就大量破损,截止至出事故前,共损坏冷却壁68块,占炉身、炉腰、炉腹冷却壁的68.75%。由于炉型不规则,加上漏水,导致高炉煤气流不稳,炉温波动大,每隔2~3个月就进行一次炉身造衬,并加装点式冷却器,以维持正常生产。

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1998年4月30日计划休风,主要工作是炉身造衬。休风料中加净焦15批(37.5t),并减轻负荷11.6%。休风前[Si]=1.29%。

休风后出现大面积的漏水。首先是12#风口冒蒸汽,之后变成水流,继而1#、7#、8#、11#风口相继开始出现向外流水。由于没有找到漏水部位,对炉身、炉腰、炉腹冷却壁全部采取了控水措施,关闭部分怀疑坏的冷却壁的进水,并把总水量减至最低程度,但漏水状况一直没有根本解决。

休风共计15小时45分钟。送风后,由于煤气系统故障,又二次休风30分钟。送风后炉况不好恢复,料柱透气性很差,共坐料4次,加净焦7批(17.5t),料柱透气性才有所好转。

从料柱透气性改善后,工作的重点转到了出渣出铁。5月1日夜班共出铁3次,但铁口难开,铁口深度约3~3.5m,均用氧气烧开。由于炉温大幅度下滑,渣铁流动性变差。在查漏水方面,由于没有找到漏水部位,临时关闭了炉腹冷却壁2块、炉腰冷却壁2块、炉身冷却壁7块,但漏水仍没有解决。5月1日8∶00查出北渣口小套和二套漏水,11∶00又查出7#风口二套漏水,采取了闭水外部冷却的措施。

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由于出铁困难,在高炉操作上的指导思想是:“稳定炉况,轻负荷,避免悬料”。把负荷又减了9%,并陆续加净焦26批(65t)。

5月1日白班共开铁口3次。第一次出铁约30t,出渣16t;第二次铁,降铁口角度,用氧气向上烧开,但只淌出一点铁。铁水呈暗红色,流动性很差,最后光喷煤气火焰,没有渣铁流出;16∶00开第三次铁口,用氧气向内烧进了3.5m以上,仍没有渣铁。因此决定用炸药炸铁口。18∶00开始,共炸铁口5次,最大炸药量为6管/次,但仍没有将铁口炸开。

由于长时间排不出渣铁,加上炉凉,风口开始闹渣,风量逐步下降。15∶15~17∶15深崩料3次,相继把2#、3#、4#风口灌死。风量逐步下降,19∶00风量开始回零,说明风口已不进风,19∶30,6#风口吹管烧穿,被迫休风,此时所有的风口全部灌死。炉缸已全部冻结。计算表明 2 炉缸冻结处理 2.1 从东渣口放渣铁

休风中首先将1#、6#、7#、10#、11#、12#风口处理好。

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在处理中发现,风口前端都是渣铁冷凝物,不透气。

卸下东渣口小套和二套,并用氧气向里烧,之后用炸药炸活10#、11#风口里的冷凝物,使东渣口与其上方的10#、11#风口相通。然后在东渣口大套内砌砖,作为临时出铁口。

送风前将1#、6#、7#、12#风口堵死,用10#、11#风口送风。5月2日12∶50复风,最高热风压力控制在50~80kPa,风量维持在每个风口不大于30m3/min。

用临时出铁口出铁11次,时间间隔1~1.5小时。前2次出铁,由于放风堵口时处理不当,造成10#、11#进风系统灌死。之后出铁都比较正常。每次堵口前都进行大喷。堵口时,放风不放到底,以防风口灌渣。 2.2 从铁口出渣铁

根据临时出铁口排出的渣铁量,以及风口开通情况,决定炸铁口,以提高处理炉缸冻结的速度。

5月3日白班,将铁口泥套扣掉,用氧气向内烧入3.5m。从11∶10~18∶00共放炮9次。最后一次炸药量最大(60管),终于将铁口炸开。

铁口正常后,恢复速度明显加快,出铁间隔时间仍为1~

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