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恒力石化2×60MW 电气专业 调试方案0407 - 图文

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大连恒力石化2×60MW热电工程电气专业调试方案

主通道故障(PT断线、电源故障、同步相序故障、脉冲计数故障、脉冲回读故障等)时,自动切换到从通道。

励磁调节器的限制功能包括:过励限制、欠励限制、最大励磁电流限制1/2/3段、伏/赫(V/Hz)限制、强励反时限限制、负载最小励磁电流限制。

发电机起励装置,辅助起励装置采用400V交流整流起励电源,电源取自主厂房一体化交流屏。 励磁调节器允许运行环境温度为-5℃~+40℃,最大相对湿度为90%。 发电机启动前准备工作

发电机经检修后,应在启动前将所有工作票收回,接地线拆除,接地刀闸拉开,标示牌、临时遮拦拆除,常设遮栏恢复。发电机小间0米、5米层空调投入。

发电机经大、小修后要求各项电气试验合格,试验数据应有书面报告并且符合启动要求。 发电机停机备用超过7天,启动前必须进行发电机绝缘常规测量合格: 项目 发电机定子 兆欧表 测量点 2500V 发电机 出口PT处 合格 标准 ≦10MΩ 条件 发电机冷备用 发电机出口PT断开、发电机中性点PT拆开 发电机冷备用 发电机转子 500V QS2处 ≦1MΩ 断开发电机保护柜转子电压开关1K2、1K3 取下励磁调节柜转子电压保险65RD、66RD 断开励磁功率柜直流侧刀闸QS2 励磁变低压侧 励端轴承 500V 1000V QS1处 励端轴承 ≦1MΩ ≦1MΩ 发电机冷备用 断开励磁功率柜交流侧刀闸QS1 发电机冷备用 发电机大轴接地良好 检查发电机定子机座可靠的接地,发电机附近清洁,风道清扫干净。 发电机润滑油系统投入,发电机顶轴、盘车运行正常。

发电机空冷小室应清洁,空气冷却器无渗漏水,无凝结水,小室门应关闭。发电机空冷器冷却器投入,查漏正常,冷却水流量正常。

检查发电机本体温度测点远传信号显示正常。

检查发电机汽端大轴接地正常,励端RC阻容轴接地正常,熔断器良好。 检查发电机电刷与集电环接触情况良好,电刷接触压力均匀,长度合适。

检查励磁系统处于热备用状态,辅助电源和启励电源送电,复归所有报警信号。 发电机变送器送电,DCS显示参数正确。 检查发电机保护、励磁系统保护定值正确。 将发电机保护按规定投入。 将励磁系统恢复热备状态。

发电机开关检查正常,机、电联锁及开关传动试验正常。 发电机消防、通讯设备及事故照明设备应符合运行要求。 根据66kV系统运行方式确定是否进行主变倒母线。 UPS馈线柜将发变组变送器送电。

发电机同期装置柜送电,出口压板投入。 发电机恢复热备用

检查发电机中性点PT接线良好,合上发电机中性点PT二次空开10ZK。 主变低压侧3PT,发电机仪用1PT、励磁调节2PT送电。

发电机刀闸控制柜:合上发电机出口刀闸后,拉开发电机刀闸控制动力电源。

发电机出口开关柜:合上发电机开关储能电源ZKK1、照明加热ZKK2、带电闭锁ZKK3。检查发电机出口开关储能正常。

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发电机保护测控柜:合上发电机开关控制电源4K。 投入发电机保护柜励磁系统故障联跳压板。 发变组并网及带初负荷 发电机并网

发电机自动准同期与系统并列

检查汽机3000rpm。

检查发电机已恢复至热备用,发电机满足启动条件。 汇报调度机组准备并网操作。

检查DCS发变组及励磁系统无异常报警。 DCS合上灭磁开关MK。

励磁系统画面点“发电机建压”按钮。 检查发电机出口电压自动升压至10kV左右。

核对发电机空载励磁参数正常:63V/388A,发电机无接地故障。

DCS操作增、减磁按钮调节发电机电压比系统电压略高。

就地进行励磁调节器主/从切换及手/自动切换试验正常,最终选择A通道自动运行。 DCS操作同期信号复归一次。

DCS遥控发电机出口开关同期合闸。 在励磁系统画面选择“同期投入”,按“执行”,检查同期装置工作正常。 在励磁系统画面选择“同期允许”,按“执行”,检查同期装置调速、调压正常。 检查发变组开关在同步点合闸成功,发电机三相电流平衡,机组自动带5%额定负荷。 在励磁系统画面选择“同期退出”,按“执行”,检查同期装置断电正常。 按规定进行发变组并网后的保护方式变更。

机组并网及带初负荷期间注意事项

发电机启励后出口电压达到2kV时,检查励磁系统起励电源自动断开。

发电机核对空载参数异常时不得进行下一步操作,应检查发电机励磁回路有无故障。 机组并网带5%负荷后,注意保持主汽压力稳定,锅炉加强燃烧。 适当调整机组无功,保证机组无功不进相,系统电压不超限。 发电机解列及相关操作 发电机解列

汇报调度同意解列机组。 机炉做好机组解列前准备。

按规定进行解列前的发电机保护方式变更,检查逆功率保护投入。 检查发电机有功功率减到0MW。 检查发电机无功功率减到0MVar。

汽机手动打闸,检查主汽门关闭,程跳逆功率或发电机逆功率保护动作,发电机解列灭磁。 检查发电机三相电流全部回零,发电机开关三相断开。

发电机端电压下降到零,励磁电压、励磁电流指示为零。

检查主汽阀、调阀、各级抽汽逆止阀关闭,转速开始下降,记录汽机惰走时间。 发电机解列后电气的操作

检查发电机开关、灭磁开关在分位。

视厂用母线电压调节主变有载调压装置,维持厂用母线电压额定10kV左右。 拉开发电机出口刀闸并将控制、动力电源停电。 断开发电机开关、灭磁开关控制电源。 隔离发电机空冷器冷却水。

按需进行高备变倒母线操作,使高备变与运行机组各置一条母线运行。 发电机运行监视

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发电机电气系统运行监视

发电机正常运行中的监视,应以发电机的P-Q图为依据,使发电机运行在该曲线范围内。

发电机在额定功率因数下,电压变化范围为±5%,频率变化范围为±2%时,能连续输出额定功率。 发电机的最低运行电压不应低于额定值的90%(9.45kV)。发电机定子电压低于额定值的95%时(9.975kV),定子电流不得超过额定值的105%(5410A)。

发电机一般不允许过负荷运行,事故情况下发电机过负荷不允许超过发电机过负荷能力:

发电机定子 发电机转子 过流时间S 额定定子电流% 过压时间S 额定转子电压% 10 226 10 208 30 154 30 146 60 130 60 125 120 116 120 112 发电机具有进相运行能力,当系统要求进相运行时,发电机能在进相功率因数(超前)为0.95时长期带额定有功连续运行(最终数据由进相运行试验确定)。此时,应加强对发电机的各部分温度的监视。 当发电机的三相电流出现不平衡时,发电机将承受负序电流,发电机能承受的负序电流能力如下:稳态

2II22负序能力(标么值)=8%,暂态负序能力t =10s。

发电机有37.5MW失磁异步运行15min能力,但受机、炉和电网限制,一般不允许失磁运行。

发电机低频/过频运行应满足汽轮机低频/过频能力,汽轮机允许频率异常运行参数如下:

频率(Hz) 51.5~52 51~51.5 48.5~51 48.5~48.0 48.0~47.5 47.5~47.0 允许时间 每次(sec) 30 180 连续运行 300 60 10 累计(min) 30 180 连续运行 300 60 10 检查发电机小间0米、5米层空调运行正常,室内温、湿度正常。室内清洁、门窗关闭,孔洞封堵严密,室内无小动物进入。

检查发变组及厂用分支连接矩形母线无异常发热,支撑绝缘子无破损放电现象。 检查发电机保护柜上各继电器完好,保护装置运行正常,无异常告警信号。 检查发电机励磁系统运行正常,无异常告警信号。 发电机本体运行监视

运行中应监视并定时记录发电机电压、电流、有功、无功、频率、励磁电压、励磁电流和定子线圈、定子铁心、转子线圈以及轴承油温、进口风温、空气冷却器进水温度等不得超过技术数据中规定。 发电机本体、封闭母线各部分声音正常,无异常振动,无异臭。

发电机轴承的润滑油和汽机一样,进油温度约在35℃~45℃,出油温度应不超过65℃。

发电机冷却空气相对湿度不得超过60%,进风温度不得大于40℃,最低进风温度,应以空气冷却器不凝结水珠为限,通常约在20℃左右。

空气冷却器进水温度最高不得超过33℃,当进水温度超过33℃时,可按此提高进风温度,相应降低发电机绕组允许温升,此时发电机功率以温升不超过降低的允许值为限。

定期检查油水继电器液位罐是否有油水,若有应及时放尽,并迅速找出原因予以消除。 检查发电机大轴接地良好,无火花,碳刷不短于限额线。 定期用无油质干燥的压缩空气吹扫集电环与碳刷架,并用不掉纤维的干布擦净集电环与碳刷架周围的零件,以提高其绝缘电阻。

经常对发电机的集电环进行检查和维护,对于集电环的一般检查和维护可以在运行中带电操作,但应注意安全。

检查电刷是否发生火花,过热烧红、磨擦不均,或在刷握内摇动、卡住等异常现象。并通过调整弹簧压

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力、擦净或研磨集电环表面、紧固电刷联结的软线,更换电刷或其它办法予以消除。 备用中的发电机,应按运行机组对待,至少每班检查一次。 发电机的进相运行

发电机进相运行条件:

发电机自动励磁调节器AVR正常并投入运行;

励磁系统低励限制单元必须按要求进行整定,运行中必须投入; 发电机失磁保护投跳闸; 发电机各部温度测点指示正确; 发电机进相运行的规定

发电机进相运行一般只在66kV系统正常运行方式或常规检修方式下采用。当母差保护停役、66kV单母线运行或励磁系统等主设备有缺陷时,机组应保持滞相(迟相)运行。 发电机进相运行必须在得到调度令方可进行,其进相深度按调度令执行。

发电机进相运行时,注意控制10kV厂用母线电压不得低于9.5kV,400V厂用母线电压不得低于360V。 发电机进相运行时,各发电机的功率因数应力求平衡,避免部分机组进相或高力率,而其他机组处于滞相低力率运行。同时,发电机的进相深度以及有功出力应严格按照工况控制点要求执行。

如果机组负荷出现摆动时,机组允许运行负荷必须按波动的最大负荷控制,防止出现发电机失步。 发电机由迟相改为进相运行方式时,调整励磁电流要缓慢。当进相运行发电机工况点接近进相允许值时,励磁电流的调整更应缓慢进行。

进相运行时,注意监视发电机各部温度不超过规定的限值。

当有系统倒闸操作时,系统潮流分布将发生改变,应申请调度对进相运行发电机进行运行方式调整。 在大功率厂用负荷启动前,如果机组进相运行,则应请示调度对进相运行发电机进行运行方式调整。 异常处理

当进相运行机组跳闸而发生过电压时,必须快速调整其他运行机组的无功出力,控制66kV母线电压,并及时汇报调度。

若运行中出现功角自动增大、定子电流增大等失稳现象或发生发电机失步时,应立即增加励磁电流,将机组改为滞相运行;并申请调度减少发电机有功出力,直至恢复稳定运行或将发电机拖入同步,若采取措施无效且失步保护未动作时,立即手动解列发电机并申请调度重新并入系统。

进相运行中发电机励磁系统故障造成发电机失磁,如失磁保护动作跳闸则立即汇报调度按事故停机处理;若失磁保护未动作,在检查失磁后应立即将发电机解列并汇报调度。 励磁系统投入和退出

投入前的检查与准备

检查发电机励磁系统:励磁变、功率回路及调节器回路检修工作已完成,工作票已终结,检修安措已拆除。

检查励磁变外观完好,检查励磁变柜门关闭、闭锁可靠。 检查励磁2PT送电正常。

检查励磁变温控器、风机送电投入,定值正确,试验风机运行正常。 检查励磁调节柜、1、2号功率柜、交流进线柜、过压保护柜接线完好。 检查风机滤网清洁无堵塞,将所有柜门全部关好。

测量励磁变绝缘;功率回路绝缘;功率柜风机绝缘测量合格。 检查1、2号功率柜桥臂熔丝正常, 励磁系统冷备用至热备用

合上下列刀闸、开关:

交流侧刀闸QS1、直流侧刀闸QS2。

1、2号功率柜风机电源开关KH1、KH2。

将励磁系统控制电源、辅助电源送至励磁调节柜,包括:

主厂房一体化交流馈线屏:发电机启励电源,功率柜风机电源1,功率柜风机电源2。

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