离子交换除盐技术创新实现经济环保
XX热电公司原水为地下100米深井水,水质分析如下:阳离子总和为NA=7.96mmol/L,阴离子总和为NB=8.01mmol/L。
阳离子交换器(阳床),阴离子交换器(阴床)均为无顶压逆流再生固定床。阳床设备直径DA=1.8m,截面积SA=2.543㎡,阳树脂填装高度HA=2.0m,树脂填装体积VA=5.086m3,阳树脂工交容量EA=800mol/m3;阴床设备直径DB=1.8m,截面积SB=2.543㎡,阴树脂填装高度HB=2.0m,阴树脂填装体积VB=5.086m3,阴树脂工交容量EB=300mol/m3,除盐系统制水能力q=45m3/H。分别用盐酸、氢氧化钠再生。除碳器除CO2效率为91.3%。
1.原除盐水制水系统工艺流程
深水泵→蓄水池→清水泵→生水箱→清水泵→过滤器→阳床→脱碳塔→中间水箱→中间水泵→阴床→除盐水箱
再生方式:阳床盐酸30%→3%,阴床氢氧化钠30%→3%。
再生废水中和系统运行方式:酸碱再生废液排入中和池后,排污泵启动打循环,同时高压鼓风机启动,向池内送压缩空气,进行搅拌
中和,大约5-10分钟测PH值,根据PH值决定是否加酸碱中和,待PH6-9时将合格废水排至地沟。
2.无顶压逆流再生还原工艺过程:①小反洗:为了保持交换剂层不乱,只对中间排液管上面的压脂层进行反洗,冲掉运行时积聚在压脂层和中间排水装置的污物。反洗反洗用水量,阳床是过滤器出水8-10m3,阴床是用阳床出水8-10m3。反洗强度控制为树脂不流出,小反洗时间15-20分钟,上升为试孔中心线,反洗一直进行到出水澄清。②放水:小反洗后,待交换剂颗粒下降后,放掉交换器内中间排水装置上部的水,放水量7-8m3,时间15-20分钟。③预喷射:阳床、阴床均为除盐水约为5-6m3,目的是调整酸碱喷射器流量,再生剂浓度大小,时间10-15分钟。④进再生液约为50-60分钟,阴阳床分别消耗除盐水7-8m3。⑤逆流冲洗:当再生液进完后,关再生液阀门按再生液流速继续稀释再生液40-60分钟,冲洗树脂层内的再生废液消耗除盐水阴阳床分别为8m3。⑥小正洗:将中排上部压脂层的再生废液清洗干净,阳床用过滤器出水5m3,阴床用阳床出水5m3,时间15-20分钟。⑦大正洗:以27m/h流速冲洗至合格备用,阳床过滤器出水15m3,阴床用阳床出水15m3,时间20-25分钟。整个过程耗时约3小时,阳床耗过滤器出水35m3,除盐水21m3,外排再生废水56m3。阴床耗阳床出水35m3,除盐水21m3,外排再生废水56m3整个再生过程3小时多。
3.存在问题:XX热电公司从2002年6月投入运行到2004年6月阴阳床树脂流失较多,使交换器周期制水量下降,再生频繁,酸碱消耗高,废水排量增加,对周围环境造成不良影响。阳床周期制水量由600m3/周下降到350m3/周,阴床由350m3/周下降到200m3/周,阳床、阴床分别流失树脂2.5t。
4.原运行状况:XX热电公司年产除盐水35万m3,消耗盐酸860t,烧碱730t,阳床周期制水量380m3/周,阴床周期制水量200m3/周。
35万m3除盐水阳床再生921次,阳床再生一次耗除盐水21m3,再生一次耗过滤器出水35m3。
35万m3除盐水阴床再生1750次,阴床再生一次耗阳床水35m3,再生一次耗除盐水21m3。
35万m3除盐水阳床再生耗除盐水19341m3,耗过滤器出水32235m3,外排再生废水51576m3。
35万m3除盐水阴床再生耗除盐水36750m3,耗阳床出水61250m3,外排再生废水98000m3。
5.2008年4月对原除盐制水系统进行改进,运行至今投资12万元左右生产15万m3除盐水可收回投资。
深井泵→过滤器→阳床→脱碳塔→中间水箱→中间水泵→阴床→除盐水箱
↓ ↓
再生废液回收箱 再生废液回收箱
阴阳床均为原设备。周期制水量阳床1200m3,阴床1200m3。
6.无顶压逆流再生还原过程:①预喷射:8-10m3。②进再生液稀释盐酸、烧碱5m3。③置换耗除盐水8-10m3。④正洗阳床耗过滤器出水15m3,阴床耗阳床出水15m3,整个再生过程只需2小时。
阳床再生一次耗除盐水8-10m3,耗过滤器出水15m3。
阴床再生一次耗除盐水8-10m3,耗阳床出水15m3。
35万m3除盐水阳床再生292次耗除盐水2920m3,耗过滤器出水4375m3。
35万m3除盐水阴床再生292次耗除盐水2920m3,耗阳床出水4375m3。
外排再生废水为零。从2008年4月 至今阴阳树脂分别损耗280kg,480kg。
7.进工艺前后经济分析
原工艺产35万m3除盐水耗酸860t,耗碱730t,吨除盐水耗盐酸2.45kg,耗氢氧化钠2.0875空格,外排废水149576m3,其中耗除盐水56091m3,好阳床出水61250m3,耗过滤器出水32235m3,吨除盐水耗电1.33kwh,耗电4655万kwh。年产35万m3除盐水,实际
外供除盐水293909m3。
新工艺产35万m3除盐水耗酸630t,耗碱665t。吨水耗酸碱30%,分别为1.2kg,1.12kg,外排废水为零,再生废液转化为可利用资源。
消耗除盐水5840m3,阳床出水4375m3,过滤器出水4375m3。吨水耗电0.33kwh,耗电11.55万kwh。年产35万m3除盐水实际外供除盐水344160m3。
节约盐酸440t、烧碱338t。节电35万kwh,减少再生废水排放149576m3和再生废水中和处理费用10万元。节约除盐水50251m3,阳床出水56875m3,过滤器出水27860m3,减少地下水开采149576m3。腾讯562108650
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