1 水轮机大修应做好如下安全措施:
1) 机组停机并做好电气方面检修隔离措施,即将发电机转入冷备用。 2) 落进水口尾水检修闸门并做好防止误开的安全措施。
3) 打开机组流道,尾水管排水阀,同时启动检修排水泵抽干机坑内残水。
4) 手动将导叶打开至全开位,同时关闭调速器主油阀,并做好防止误开的安全措施。 5) 退出机组辅助设备。 2 机组大修后开机前检查
1) 查# 机尾水进人孔确已关闭 2) 查# 机检修流道排水阀确已全关 3) 查# 机尾水闸门、进水闸门确已提起 4) 查# 机各部确已无防碍其转动异物
5) 查# 机润滑油箱、增压油箱、调速器油箱油位正常 6) 查# 机压力油罐油压、油位正常 7) 查# 机制动气压正常 8) 查高位水箱水位正常
湾头水电站运行反事故演习表
日期 中控室 2013 9 24 时间 17:00 地点 监护班组 值长 值班员 演习班组 值长 值班员 题目 1#机组调速器事故低油压 运行方式 (1)1#机组带有功6MW无功7Mvar运行;2#、3#机组停机备用; (2)1TM、2TM、41TA、42TA运行;(3)上游水位65m下游水位53m,其他按正常方式运行 故障或事故现象 中控室语音报警音响,上位机信息栏“1#机调速器事故低油压”机组甩负荷至零,跳发电机出口开关,机组事故停机,油压低于4.7MPa以下。 设备动作结果 发电机出口开关631、灭磁开关QFG跳闸 处理方法及经过 1) 监视机组停机制动过程,自动工作不良时应切手动进行操作。 2) 检查调速器油箱油位是否过低,并及时通知维护人员加油处理。 3) 若主备泵均未启动,应检查调速器系统管路是否破裂跑油或油压系统内部大量串油。 4) 若主备泵均未启动,应检查油泵电源是否消失,空开跑闸,热继电器粘死,没法恢复油泵电源。 5) 若油罐压力正常,则应检查保护是否误动。 6) 事故停机过程中应注意观察调速器油箱油位变化情况。 7) 故障排除后,油压装置工作正常,机组恢复运行。 事故原因分析 误动作 监护班组总结 运行车间评价
湾头水电站运行反事故演习表
日期 中控室 2013-10-29 时间 17:00 地点 监护班组 运行一值 值长 值班员 演习班组 运行二值 值长 值班员 题目 水导轴承瓦温过高 运行方式 (1)1#机组带有功6MW无功7Mvar运行;2#机组停机备用;3#机组检修; (2)1TM、2TM、41TA、42TA运行;(3)上游水位65m下游水位53m,其他按正常方式运行 故障或事故现象 中控室语音报警音响,上位机信号栏显示“1#机组水导轴承温度过高(超过65℃)”,机组负荷甩至零,出口开关跳闸,机组事故停机。 设备动作结果 发电机出口开关631、灭磁开关QFG跳闸 处理方法及经过 (1)若温度确已达到事故保护值,机组应动作事故停机,若不动作应立即按下紧急停机按钮作用于重锤关机,此时应监视机组停机刹车动作过程,高顶泵是否动作投入; (2)检查确认哪一个轴承温度过高,记录轴承所有温度; (3)比较事故点温度计显示的温度与其他测点温度,判断是否为表计误动。 (4)通知检修人员检查温度计及测温回路是否正常,并将事故情况汇报有关领导 ; (5)若判定为表计误动所至,经检查设备正常后申请地调征得同意后重新并入系统运行; (6)若事故一时无法处理,应视水位情况转开2#机组。 事故原因分析 (1)水导瓦间隙过小。 (2)冷却水流量或压力过小 (3)油路不畅,油混水乳化。 监护班组总结 运行车间评价
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