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浅谈660MW超超临界锅炉主、再热蒸汽温度的调整

来源:用户分享 时间:2025/5/30 16:59:56 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
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浅谈660MW超超临界锅炉主、再热蒸汽温度的调整

摘 要:针对我厂660MW超超临界锅炉在168试运期间,主、再热汽温一直未能达到设计值,严重偏低,远远达不到设计值的情况进行分析,对进一步提高主、再热汽温,提出新的吹灰方式及及磨煤机的组合方式,努力提高锅炉主、再热汽温,以提高锅炉运行效率,降低煤耗。

关键词:660MW锅炉;主、再热汽温;调整 1 660MW超超临界锅炉简介

我厂锅炉采用上海锅炉厂超超临界锅炉,为超超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次中间再热、四角切圆燃烧方式、平衡通风、Π型露天布置、刮板捞渣机机械除渣装置、全钢架悬吊结构。锅炉配置6台中速磨煤机,正压直吹式制粉系统设计,煤粉燃烧器为四角布置、切向燃烧、摆动式燃烧器。不配置油枪,采用无油点火方式,E、F二层为为等离子燃烧器。 2 存在的问题

(1)在168试运期间,主、再热汽温一直未能达到设计值,严重偏低,主、再热蒸汽温度只有565℃左右。 (2)锅炉低负荷(负荷330MW以下)运行时,一次风率过大,主、再热蒸汽温度低至550℃。

(3)AGC投入时,主、再热汽温随负荷的变化而变化,且波动较大;过热度波动大。 3 原因分析

(1)负荷的影响。AGC投入后,负荷波动大,经常出现大幅度减(加)负荷的情况,造成机组协调控制过调严重。在大幅度减负荷时,锅炉减燃料速度远大于减给水速度,造成煤水比失调,分离器出口温度(过热度)降低,煤量的过调量在25吨左右,炉膛出口烟温降低,主、再热汽温明显下降,尤其是主蒸汽温度远低于正常运行值。

(2)受小机调节性能的影响。负荷稳定正常运行时,小机转速差波动在50-80r/min左右,造成给水流量波动70-90吨,引起过热度大幅波动,特别是大幅加(减)负荷时,小机转速波动有时达到180 r/min左右,造成给水跳为手动,机组协调控制退出CCS,小机转速输出指令已变化,实际转速跟踪不了,给水流量波动大达200吨,过热度在20-70℃之间波动,造成主、再蒸汽温度远低于正常运行值。 (3)对锅炉受热面吹灰的次数不够。因为机组为刚调试完毕投入商业运行,对设备性能不了解,吹灰次数不够,且吹灰时投入吹灰器数量不足,2日吹灰一次,吹灰器分为五组(1-3组为炉膛吹灰器,4-5组为过热器及烟道吹灰器),每次吹2-3组。因为受片面负荷的影响,机组负荷低于400MW时,长伸缩式吹灰器及半伸缩式吹灰器压力低于

2.6MPa时闭锁,导致有时一个星期吹灰一次。造成水平烟道及尾部烟道积灰严重现象。

(4)一次风量的影响。锅炉运行中二次风量相对较小,二次风率低,一次风率偏高,一次风率达到29%以上,设计值一次风率18.94%,二次风率81.06%。一次风量过大,在磨煤机的出力30-40t/h时,磨煤机的通风量达到100t/h左右,有些磨煤机的通风量甚至达到120t/h左右。风/煤远超设计值(1.695)。这样部分一次风起到二次风的作用,自动方式下,一次风量的增加,总风量不变,导致二次风量的减少;煤粉在炉膛内形成“富氧”燃烧,水冷壁辐射吸热量增加,分离器出口温度(过热度)上升。自动方式下,为了维持分离器出口温度(过热度)的稳定,必然要减少进入炉内的燃料量,导致炉膛出口烟温降低,造成主、再蒸汽温度远低于正常运行值。

(5)磨煤机组合运行方式的影响,长期保持下层磨组运行,特别是负荷到300MW时,不敢尝试开启A、B磨煤机运行,造成火焰中心下移,炉内水冷壁辐射吸热量增加,没有对过热度进行正偏置情况下,在保持分离器出口温度(过热度)不变的情况下,锅炉燃料量减少,炉膛出口烟温降低,过热器、再热器对流吸热量减少,主、再热汽温降低。 (6)二次风配置不合适,燃料风(周界风)、辅助风(其中包括上下2只偏置的DAP喷嘴,1只直吹风喷嘴),及主

风箱上部的2层端部风,在主风箱上部布置有两级分离燃尽风,几乎是平均分配二次风量,没有起到分级燃烧的配风方式,燃料风(周界风)的开度在40%左右,辅助风的开度在20%左右,煤粉在炉膛内形成“富氧”燃烧,水冷壁辐射吸热量增加,分离器出口温度(过热度)上升。自动方式下,为了维持分离器出口温度(过热度)的稳定,必然要减少进入炉内的燃料量,导致炉膛出口烟温降低,过热器、再热器对流吸热量减少,主、再热汽温降低。 4 采取的措施及对策

(1)AGC投入后(负荷的调整范围为300-600MW),当负荷发生变化时,将负荷的变化速率由9MW/min改为6MW/min(在中调的调整变化范围内)。因为负荷的变化速率降低,煤量的过调量变化由20t/h左右,下降到5t/h左右,保证了中间点温度及过热度变化的稳定,使给水泵的转速相对稳定,给水流量的波动在20-30t/h左右,这样能保证主、再蒸汽温度的稳定过渡,减少主、再蒸汽温度的大幅波动。 (2)加强对水平烟道及尾部受热面吹灰的吹灰。对锅炉吹灰方式进行调整,将水平烟道受热面吹灰频率,4-5组为过热器及烟道吹灰器(长伸缩式吹灰器及半伸缩式吹灰器)由1次/(3天)改为4-5组每天轮流吹灰1次,炉膛吹灰在负荷(400MW)允许的情况下,每天改为吹灰1组。这种分阶段的吹灰方式,减少烟道受热面的积灰,能保持水冷

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