电厂燃煤锅炉同时脱硫脱氮技术与分析
1、前言
随着经济的快速发展,我国因燃煤排放的二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOx)急剧增加,
二氧化硫、氮氧化物是大气污染的主要物质。据统计我国每年NOx、SO2排放量分别约为770
万t和2400万t,然而NOx、SO2是形成“酸雨”和“酸雾”的主要原因之一,氮氧化物与
碳氢化合物结合形成光化学烟雾,所以NOx、SO2污染带来的后果严重危及人体健康,对自然
环境造成严重损害。
我国每年因NOx、SO2及形成酸雨造成损失达1100亿元,其损失约占国民经济生产总值
的7%~8%。
在我国,SO2主要来自燃煤燃烧排放的烟气约占90%,其中火电厂燃煤排放占SO2总量的
1/4左右;NOx90%来自燃料燃烧,因此脱硫脱氮及除尘是中国治理燃煤污染改善大气环境的
最主要目标。
2、几种典型的脱硫脱氮技术
对于电厂燃煤锅炉排放的SO2和NOx,近年来各国相继开发了很多同时脱硫脱氮的方法,
下面就几种方法进行技术、经济比较。
2.1排烟循环流化床
排烟循环流化床(FGD-CFB)是80年代初由德国Lurgi公司开发的,该公司也是世界上
第一台燃烧煤的循环流化床锅炉的开发者,后来又把循环流化床技术引进脱硫领域,取得了
良好的效果。该技术在德国有三家公司进行开发研究,丹麦的FLS正在做。该法脱硫脱氮属
于燃烧中处理,脱硫采用循环流化床,脱氮采用低氮燃烧。2001年我国在四川白马电厂300MW
机组建示范工程。
排烟循环流化床优点:
①投资用度较低。
②脱硫装置不需要太大空间。
③固硫剂产物以固态排放。
排烟循环流化床题目:
①燃烧中采用低氮烧燃,脱氮效果不能保证。
②由于锅炉内喷射CaO吸收剂进行脱硫,产生CaCO3和煤灰一起排出,易造成二次污染。
③控制排烟温度70℃,需要有排烟加热装置〔1〕。
2.2组正当(FGC)
这种方法是用石灰石石膏法湿式脱SO2:(FGD)和选择性催化还原法(SCR)脱NOx组
合的技术〔2〕。据资料介绍,德国、日本、美国等国家多数采用这种方法。该组合技术中湿
法脱硫效率高(90%~98%),吸收塔自身紧凑,但该法的题目是耗水量大,而且必须进行排
水的深度处理,天生的大量副产品石膏应用也有限,烟气在进进烟囱前需要加热进步温度。
该组合技术中氨选择性催化剂还原法的缺点是,脱氮的催化剂寿命维护比较麻烦,工艺中天
生的胺化合物有堵塞系统的弊病等〔3〕,因此使该组正当的推广应用受到影响。
2.3电子束法(EBA)
为了克服以上方法的缺点,国际上开发了很多同时脱硫脱氮的技术,电子束法既是属于
同时脱硫脱氮的典型方法之一。电子束法是利用电子加速器产生的高能粒子照射烟气,使其
SO2和NOx氧化天生硫酸和硝酸,再与添加的氨反应天生硫酸氨和硝酸氨。该技术首先是日
本茬原制作所1970年着手研究,又经过与原子能研究所合作研究,1974年进行了
1000/Nm3h-1、1万/Nm3h-1规模不同的气体试验,从而肯定了这种干法技术。受美国能源部
委托,在椹萨斯洲又进行了1.4万/Nm3h-1的改进试验,在西德进行了2.0万//Nm3h-1规模
的试验,都取得了很好的结果。其它有些国家也在研究。我国2000年由中国工程物理研究院
在四川绵羊投资2000万元建造一套电子束辐射烟气脱硫脱氮产业试验装置,烟气处理量
3000~12000//Nm3h-1,脱硫率90%,脱氮率70%电子束法处理烟气的优点:
①用一个过程能同时脱硫脱氮,且往除效率高。
②能够天生硫酸氨和硝酸氨副产品作化肥用,没有废弃物。
③是干法过程,没有废水及其处理设施。
④由于不用催化剂,所以不存在催化剂中毒,影响使用寿命的题目。
⑤设备结构简单,对烟气条件变化适应性强,轻易控制〔4、5〕。
电子束处理法存在题目:
①该法耗电量大,由此占的运行用度很高。
②烟气辐射装置还不适适用于大规模应用系统。
③处理后的烟气仍然存在排放氮、硫酸和一氧化二氮的可能性〔6〕。
2.4活性焦吸附法
该法是用活性焦进行烟气的同时脱硫和脱氮。SO2是通过活性焦的微孔催化吸附作用,
天生硫酸储存于焦碳微孔内,通过热再生,天生总量虽少,但含SO2浓度很高气体,根据需
要再往转换成各种有价值的副产品,如高纯硫磺、液态SO2、浓硫酸、化肥等。NOx是在加氨
的条件下,经活性焦的催化作用天生水和氮气再排进大气。该工程的主要设备是脱硫脱氮塔,
活性焦在塔内由上往下移动,烟气横向交叉通过活性焦炭层,因此烟气中的尘也被除掉〔7〕。
活性焦和活性炭是不同的两种炭质吸附材料。活性炭的综合强度(耐压、耐磨损、耐冲
击)低,而且表面积大,若用移动床,因吸附、再生往返使用损耗大,存在着经济性题目,
因此人们研究出比活性炭比表面积小,但强度高的成型活性焦炭,具有更好的脱硫、脱氮性
能,用于烟气的同时脱硫脱氮。
活性焦吸附法是西德BF(Bergbau-Forschung)公司在1967年开发的,日本的三井矿山
(株)公司根据日本的环境标准对其进行了改进,吸收了西德BF公司的成功经验,于1981
年到1983年进行了1000/Nm3h-1规模的试验,在此基础上又于1984年10月在自家的燃煤电
厂建立了处理能力3万/Nm3h-1的产业试验装置。经过改进和调整,达到长期、稳定、连续
地运转,脱硫率几乎100%,脱氮率在80%以上,被日本通商产业省认定为第一号商品化装置。
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