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(整理)发电厂事故预想以及危险点分析

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6.

7. 机、电、炉的配合,一定要在实际工作中做到位; 8. 根据汽压调整负荷、水位、燃料量。

其它:

1. 在没有技术积累和其它公司成功经验借鉴的情况下,不要盲目根据少数人的

想象就直接下达命令;

2. 对于这次锅炉高超温,有可能带来的设备损坏,应做一个评估(今后的大小

修工作中要进行特别的检查);

3. 对于事故的总结工作一定要到位,真正做到“不放过”。而这个“不放过”

是要增加一个起到:指导以后工作的作用,事故不可怕,可怕的是不吸取教训!炉主汽温达598℃

具体工况不详,仅说过程: 1.

2. 启动某一台磨组,因为不下煤,造成炉膛负压下降较大,故开大送风量,而

引风机有一些超调,进一步使负压下降,运行人员因经验不足,再次调大送风量。

3. 就这样进行了几个调整过程后,当旁观者看到氧量达到七点几以上时,就说

氧量太高时,再看主汽温已达到非常高了,这时赶紧调整主汽温,经过努力,汽温降了下来,但是,最高时主汽温达到598℃。

4. 事后,因为曲线上的汽温过高,怕查出来要处理,就想办法对曲线进行了修

改。 ====

后来了解,

应当是在降负荷的过程中, 停一台磨组。

看到负压下降较大,赶急加送风

因为是新手,再后来,就把送风量大的事给忘了,只减负荷,忘了减风量。#2号给煤机跳闸 02.9

运行工况:

2、4、5三台磨运行,机组负荷:220MW,投CCS。 事故现象:

大屏幕上给煤量曲线掉下,发#2给煤机“断煤”和“跳闸”信号。 事故处理:

手动解CCS至手动,解除所有的给煤自动,迅速增大其它运行给煤机的出力。此时,机组负荷、汽包水位、汽压均有所下降。在调整过程中,由于开始时增加的煤较多,热负荷增加太多,汽压也就增加的较高,汽包水位下降较大。随后又赶紧调整热负荷、汽包水位。由于过调,所以来回反复了好几次。最后造成汽机调出力下降,时间约有30分钟。 存在问题:

1. 应先投两只油枪,一是稳燃、防灭火,二是迅速补上损失的热量;

2. 在调整时,各给煤机给煤量增加太多的新煤,使后来的

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机组负荷增加太多,这在今后应引起非常的重视!

3. 当发生断煤时,汽机应配合锅炉根据汽压、热负荷主动调整负荷,不能只看锅炉调整而不去协调;

4. 机组负荷和送、引风量要注意调整,当时引风量没有跟好。

5. 处理时过于紧张。 预防措施:

1. 在CCS或AGC运行时,当跳一台或两台给煤机(或磨组)时,给煤自动一定要及时解除,并注意机组负荷,迅速增加适当的煤量,但不是增加的越多越好(由于这时跳的一台磨内还有一定的存煤)特别是在大负荷时,容易发生堵煤;

2. 及时投入油枪,增加热负荷,防止燃烧工况被破坏。还要视炉膛内的燃烧工况、磨组运行的台数和运行的层次来定,一般情况在下两层磨组出现问题,煤质也不太好时,一定要投油助燃;

3. 调整给煤量时,应注意热负荷不要增加太多,一定要适量,这个适量的“量”字,一是从断煤前的量(有时降负荷所以要小一些),一是从事故处理的经验中去总结;

4. 适当减少断煤的磨煤机的一次风量(增加磨的运行时间,看能否将给煤机抢回来);

5. 及时启动备用磨组(这要看断煤的程度);

6. 注意汽包水位、汽压的变化,对应调整机组负荷、给水及风量;

7. 同时要注意各磨组的出口风温、热负荷的真实值,正确判断煤量的是真假(防堵煤、皮带打滑等)。 其它:

1. 以后,断煤是否能在:投油枪(在煤好、多磨组运行时,且断煤是暂时的,可考虑不投)、切手动、降负荷、增加其它运行磨煤量、减少故障磨组的风量和调整附助风门开度、准备启备用磨组、恢复正常,这样一个过程来做;

2. 在增加煤量时,要以在断煤前的参数做为参考虑; 3. 投油枪要投几根?降负荷速率设多少?增煤量一般应为多少?是否需要启备用磨组?应该组织人员研究(用断煤前煤量做参考); 4. 切燃烧主控是否一定要切为手动方式,应根椐具体情况(如负荷的大小,断煤还是跳给煤机或磨组)等来决定。在高负荷、煤量大时要防止堵煤;

5. 当发生煤量指示上出现断煤信号时,还要注意热负何的情况,有一次断煤信号来后,热负何并没有发生减少,在运行快速加煤并投油后,热负何快速增加(相当的快), 后来看到磨的电流没有减少,才想到当时就可能没有断煤,而是热式信号问题,并由于热工信号问题后,使给煤机失速,虽然煤量指示为零,但是,煤量却是最大的。

6. 举一反三的进行各种工况下的分析、学习,是针对异常处理的关键。

7. 对于断煤的处理还有一种是常断煤的,但是,立刻又能

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下来的那一种要特别注意。因为这里一般是不投油助燃的。注一下: 简单的说:

断煤时处理就几个步骤 1。投油

2。加其它几台煤量 3。关热风门 4。减负荷

5。启备用磨组

其间注意:

热负荷,汽包水位,炉膛负压,主汽压力、温度,磨出口温度,其它磨给煤量(防堵煤)、风量。

在升降负荷时,注意压力变化幅度,关键要做好机炉之间的配合。 除氧器水位调节阀失灵降负荷 2002年9月29日星期日 事故现象:

调节除氧器水位时调节阀门芯脱落,除氧器水位上升至2980mm、凝汽器水位由700下降到560、负荷由200MW负荷降至170MW,时间30多分钟。 处理过程:

除氧器水位调节失灵后,到水位调节旁路阀并开出,旁路阀出水后,一边开旁路一边关主路,并注意机组负荷、除氧器、凝汽器水位、凝泵流量及上除氧器的流量(并根据情况适当开凝水用户)。 存在问题:

1. 指挥人太多,是造成在这次一般性异常处理过程中,多次反复做无用功的原因之一; 2. 机组负荷有一段时间没有注意调整,监盘不认真有一定的关系; 3. 就地旁路阀的空行程太长,调节时不熟悉造成处理的时间太长;

4. 处理不果断。 5. 平时对各种工况下的给水流量不熟,造成后来开旁路阀时不知应开多少。 事故责任:

1. 产品不过关;

2. 对于可能出现的设备异常,运行要心中有数,检修要及时消除、或有所交代;

3. 由于是多次发生,而各班处理的结果并不一样,这就明班与班之间没有交流;

4. 运行处理不果断,水平不高。 事故预防:

1. 出事一定要一人指挥!!!!其它人员做到相互协调; 2. 出事、有异常后一定要重视,果断,这就要求提高业务水平;

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3. 平时应积累运行数据,可以做为指导事故、异常时使用; 例如(不同压力也不一样,参考。其它的,也同样可以自己搞一些运行时的参数,做为自己的经验积累)

机组负

荷 150MW 180MW 200MW 230MW 240MW 除氧器上水量

(T/H) 400 490 560 汽包上水量

(T/H) 560 600 680

#41送风机跳闸处理 2002-10-5

机组工况:机组带220MW负荷,投ADS,三套制粉系统运行。

事故原因:送风机润滑油泵切换过程不当造成油压低,后备泵不自启,送风机跳闸。

事故现象:CRT画面上低油压报警,备用泵没有启动。后送风机跳闸,但是,这时无报警,炉膛负压由-40急速下降到-60后急升至+300,负荷由此220MW降至200MW。 处理过程: 1.解除ADS至手动,(在协调上和DEH盘上切至手动,DEH盘上解除CCS) 2. 解除送、引风自动; 3.给水自动保持不变;

4.给煤自动是否解除记不清了(从后来的曲线上看可能忘解除);

5. 调大引风量(实际上可能是减少了)(这时由于送风不足,炉膛压力在很短的时间里由-60到+300){这里有一个问题:到底是人为调反,还是自动调整的}; 6. 开启送风机润滑油泵(就地); 7. 减负荷(根椐汽压);

8.开启原先跳闸的#41送风机;

事故责任:

1. 运行人员由于不完全了解送风机油站的特性,在切换过程中不当;

2. 送风机油站的切换过程存在一定的事故隐患(在后来的操作中又出现了同类事故)。

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