①加大激冷水量,由原109m/h增加到120m/h以上; ②加大喷射洗涤器的水量(超过70m/h); ③加大洗涤塔排黑水量(超过15m/h)。
(5)加强分散剂和絮凝剂的使用管理,保证灰水品质。
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实施以上技改后,在现有灰分下基本实现了一台气化炉运行30至40天不带水、不带灰的目标(在此灰分下工艺烧嘴也只能使用30余天,就需倒炉更换)。
3 合成气洗涤的进一步改进
2004年初煤炭供应异常紧张,至2月下旬,所供煤的灰分大部分在20%~25%之间,再次造成洗涤塔阻力上升较快,致使一台气化炉运行20天左右就必须停炉清理。
为此车间工程技术人员进行了认真分析和研究,并借鉴了其他德士古厂家工艺流程和工艺参数。发现淮化厂的水气比波动较大,而造成这种现象的原因主要是洗涤塔排水不稳定,这是因为两台洗涤塔共用一台排黑水管线,排水压差不同造成的,并且由于排水不稳定进一步造成洗涤塔内有灰尘累积。为此车间决定借鉴鲁化厂流程将两台洗涤塔排黑水分开走,以解决由相互排斥造成的排水不稳定问题。改造前后排水流程图见图2(虚线部分为新增管线、阀门及其他管件)。
图2 洗涤塔排水流程图
改造非常成功,基本消除了洗涤塔阻力上升问题,有效延缓了系统带灰带水周期,同时稳定了水气比,从而消除了变换炉操作不稳定因素,加之带灰的减少,大大延长了变换催化剂的使用寿命。改造效果见表1。
表1 洗涤塔排黑水流程改造前后情况比较
4 结束语
洗涤塔排黑水改造后,经一年的运行,效果显著,不仅延长了气化炉的运行周期,而且改善了操作条件,同时延长了变换催化剂的使用寿命。总之,工程技术人员在解决问题的时候要用系统的、科学的方法,全面地分析问题,找出每一个影响因素,再进行深入细致的研究,本着持续改进的原则,逐步解决问题。
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