第一范文网 - 专业文章范例文档资料分享平台

奶粉生产线设计

来源:用户分享 时间:2025/6/17 0:54:20 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全,需要完整文档或者需要复制内容,请下载word后使用。下载word有问题请添加微信号:xxxxxxx或QQ:xxxxxx 处理(尽可能给您提供完整文档),感谢您的支持与谅解。

结构还保证了奶仓在清洗温差较大、冬夏季温差较大、负载后与厂房建筑沉降差别较大时,仓底与连接管路不发生扭曲变形和断裂。

3、 采取了高速推进式的搅拌装置,在牛奶不受到破坏的条件下保证脂肪不上浮

和上下温度均匀。转速960转/分,电机功率2.2kw。

4、 具有合理的呼吸装置,保证了罐内温度大幅度升降(CIP清洗时75℃,冷水

清洗时20℃,进奶时5℃,因介质温度的大幅度变化,导致空气急剧收缩或膨胀)、或者从罐内往外抽奶时,不发生罐体抽瘪现象。 5、 配套有带保温的不锈钢小室与车间连接,工人室内操作。

6、 采用数显压差式液位计、表式双金属温度计、一次冲压人孔、设置取样阀(旋

柄尼龙密封)。

7、 上部采用360度旋转原位清洗喷头,保证没有清洗死角。 8、 采用3˙倾斜的罐底,便于出料,不存料。

9、 室外贮奶仓与奶接触的部分和外包皮全部采用304/2B不锈钢制作,表面贴

膜保护,焊道抛磨处理,抛磨带宽30mm,粗糙度≤0.6μm。

10、 奶仓顶部设有CIP喷头与防蝇防尘呼吸装置,奶仓之间的过桥、护栏、爬

梯用装饰不锈钢制造。 11、 用途:储存牛奶。 混料工段

A、板式换热器1台

1、 生产能力:流量10t/h。 2、 材质:AISI304.

3、 用途:鲜奶加热,有4℃加热至35-45℃。

4、 加热介质:蒸汽加热水后,热水与奶进行热交换,确保物料安全。

B、混料罐3台

1、 生产能力:有效容积5000L。

2、 材质:采用韩国AISI304-2B不锈钢制作,内外表面贴膜保护,焊道抛磨至

≤0.6μm。

3、 保温:采用聚氨脂发泡工艺,保温层厚度为50mm。 4、 搅拌:适宜液液相混合的搅拌设计,混料迅速均匀。

5、 附件:Φ430密封人孔一套,灯视合一观察装置,CIPA喷球一个,防蚊蝇

呼吸器一套。

6、 仪表/接口:E+H压差式数字液位计接口,双金属温度计1个。 7、 其它:罐腿高度可调。

8、 主要技术特征:优化的搅拌系统设计,CIP原位清洗。 C、高速混料机1台 1、 有效容积:1000L。

2、 材质:韩国AISI304-2B不锈钢材质,内外表面贴膜保护,焊道抛磨至≤1

μm

3、 搅拌:电机转速960转/分,充分混合物料,糖等物料可直接加入。 4、 附件:Φ430快开人孔,人孔带防异物阻隔网,防止物料袋的不慎落入,防

蚊蝇呼吸器。 5、 其它:罐腿高度可调。

6、 主要技术特殊:采用底涡轮式搅拌,搅拌速度高,搅拌力度大,适用于各种

液态食品加工中干料溶解和料液、液液混合的要求。优化设计的涡轮兼有剪切乳化作用,出料颗粒度接近15Mpa均质效果。 D、贮油罐1台

1、 生产能力:有效容积1000L。

2、 材质:采用韩国AISI304-2B不锈钢板制作,内外表面贴膜保护,焊道抛磨

至≤1μm。

3、 保温:采用聚氨脂发泡工艺,并有蜂窝夹套,采用热水循环加热方式,安全

卫生。

4、 搅拌:适于油类物料的搅拌。

5、 附件:Φ430密封人孔一套,灯视合一观察装置,CIP喷球一个,防蚊蝇呼

吸器一套。

6、 仪表/接口:高液位视镜,双金属温度计。 7、 其它:罐腿高度可调。

8、 主要技术特征:适宜油类物料的暂存并可加热。 E、巴氏杀菌机1台

1、 生产能力:物料流量5t/h。 2、 材质:AISI304。

3、 工艺流程:物料 预热段 均质(65℃,15-20Mpa) 杀菌段(85℃)

预热段 冷却段(4℃)。 4、 自控参数:杀菌温度。

5、 主要技术特征:成熟的杀菌工艺,关键控制点采用自动控制。采用蒸汽 热

水 物料的加热方式,安全可靠,工作稳定。 F、暂存罐2台

1、 有效容积:10000L。

2、 材质:采用韩国AISI304-2B不锈钢板制作,内外表面贴膜保护,焊道抛磨

至≤0.6μm。

3、 保温:采用聚氨脂发泡工艺,保温层厚度为50mm。 4、 搅拌:高速侧推进式搅拌,搅拌效果好,并节能降耗。

5、 附件:Φ430密封人孔一套,灯视合一观察装置,CIP喷球一个,防蚊蝇呼

吸器一套。

6、 仪表/接口:E+H压差式数字液位计接口,双金属温度计1个。 7、 其它:罐腿高度可调。

8、 主要技术特征:适宜液态食品短时贮存,CIP原位清洗。 浓缩工段

D、三效降膜蒸发器1台

1、 蒸发能力6000kg/h,材料304/2B,板厚3mm降膜管Φ45x2mm。 2、 采用全封闭式平衡槽、酸碱槽,避免污染及酸碱挥发。

3、 采用双流程结构和错流工艺即:三效四段蒸发,保证了降膜管周边足够的流

量,避免“焦管”问题。大加热室和新型双端密封物料泵,保障了蒸发器的生产能力,避免了物料大回流重复受热。

4、 设备内部上下器体和分离器增设了自动原位清洗装置,有效的清洗了分离室

上部、降模室下部和分离器,而且减少了整体设备各部件的连接法兰,提高了真空度的稳定性。

5、 降膜管层控制采用了四级分配和导流管装置,强制布膜均匀,防止焦管。 6、 分离室采用蜗形结构,配有清洗喷头,取消了人工清洗用的连接法兰盘,避

免因频繁拆卸法兰盘、密封垫受到破坏而使真空度不达标的问题。 7、 使用两台水环式真空泵抽吸真空(真空度稳定后停止一台 节能),多层淋

洒式冷凝器老式的水力喷射器比较,节约用水三分之一,降低噪音,营造文明的操作环境。采用三效四段蒸发和热压泵技术,与同等能力单效比节约蒸

搜索更多关于: 奶粉生产线设计 的文档
奶粉生产线设计.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.diyifanwen.net/c2zzan0d8fg0daet3z41r_4.html(转载请注明文章来源)
热门推荐
Copyright © 2012-2023 第一范文网 版权所有 免责声明 | 联系我们
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:xxxxxx 邮箱:xxxxxx@qq.com
渝ICP备2023013149号
Top