2008年工艺总结
一、产质量完成情况
1、熟料吨,合格率为:%,超计划%;台时:吨/小时。 2、3天强度平衡MPa,合格率为%,超计划%。 3、生料:KH:% SM%IM%台时:
4、煤耗:共用原煤:吨,实物煤耗为:g/t,超计划g/t。 5、球耗:共用钢球吨,单耗为:kg/t。 6、耐火材料:共用耐火材料吨,单耗为:kg/t, 7、柴油:共用柴油吨,单耗为kg/t, 二、生产情况:
1、工艺运行情况:工艺累计停机h,其中:红窑停机261.79h;预热器堵料:17.77h,处理窑门罩:16.09h,处理雪人:1.83h,更换喷煤管:14.67h,检查预热器0.75h,头火灭:5.08h。
2、质量:合格率为:%,f-cao的不合格主要原因是:影响熟料质量的主要原因有以下几点:
1)煤质的质量与变化是造成f-cao合格率低的一个严重原因。从上半年的煤粉上看,灰份经常波动,易造成煤料不对口,使窑内热工制度改变,出现生烧料,从而影响熟料质量。而挥发份的波动带来的影响主要体现在窑内火点的位置,使系统的整个热工制度受到危机的破坏。导致f-cao的合格率低。
2)1---5月份尾秤经常跳停,危机影响系统热工制度。破坏系统的安定,降低熟料质量。
3)生料质量由于原材料的波动,致使出磨质量波动大,造成煤、料不对口,f-cao偏高。
4)一季度原、燃材料中的硫偏高,造成系统结皮危机影响系统通风。
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给熟料的产、质量带来一定的影响。
5)上半年原煤数量少,得不到有用的均化,致使经常性的导致煤料不对口,造成高KH生料入窑,危机制约着熟料的质量。
6)下半年铁矿石进厂家数多、品位杂,硅含量高,不易分解,生料质量波动大,致使熟料煅烧困难。
7)矿山石灰石高硅料也影响熟料质量。
8)使用白山铁矿石时,熟料质量急剧下降,铁矿石的含硅量偏高,且不易分解,制约熟料质量。
9)粉煤灰在上夏季,由于数量少,得不到有用的均化,影响生料质量,制约熟料合格率。
三、检修 存在的问题
1、秋季由于天气凉爽,在浇注料施工后,没有足够的养护时间,致使内部水分不能得到有用的蒸发,在点火升温,投料后,导致窑门罩大量的浇注料发生爆头现象,为以后的生产埋下了很大的隐患。
2、烟室的施工没有按照原计划进行,在原计划上,烟室的浇注料整体更换,但因施工单位进度慢,而被迫进行了修补。
3、对细节部位没有引起足够的重视,如:在砌筑到小窑门位置附近时才确定小窑门已经烧坏,为窑砖的砌筑及以后生产中窑砖的安定性都产生了很大的影响。
4、检修的试车工作没有在点火升温前做完,影响耐火砖的使用寿命。 四、人员培训
为了提高员工的整体素质,在5月19日----6月6日对中控操作员进行针对性的培训,在此次的培训中每位操作员都进行了比较系统的讲解,大胆的发表自己的见解,很大程度促进其学习的积极性,不断提高操作水平。对培训结果
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进行了考核,使每个人的业务水平都有所提高,并对新来的学生进行了有计划的培训学习。
五:、不够之处
1、在2008年出现3次红窑事件,虽然存在外部原因,但也存在内部原因。如:5.26红窑,喷煤管的定位是主要因素;在秋检后出现的红窑,工艺上也存在不够,如:篦冷机改造后,操作员适应能力差,找不到适合的平衡点,操作思路转变慢等,点火升温时篦冷机的经常试车也很大程度上影响窑砖的使用寿命。
2、2008年出现2次预热器堵料,说明在工艺操作及岗位责任心上还存在一定的问题。对出现的异常情况判断不够确凿,反应不及时。
3、窑门罩浇注料脱落,主要原因是在春季检修对浇注料的使用寿命没有做到很好的预测,并且处理时不彻底。
4、头火灭,是历年来工艺上的首次,由于一段油压过高,操作员在没有分析清晰原因时就大幅度提篦速,致使一段料层过薄,大量冷风入窑,使烧成带温度急剧下降,头煤燃烧不充分,使生料大量涌入烧成带,进一步使头火熄灭,而没有及时发现,窑内及篦冷机进入大量生料,造成再次点火升温时间过长。
五、对不够之处下一步应采取的措施
1、加强对检修质量的监督与验收,对耐火材料的检验。
2、提高自己本身的业务水平,平时多积累经验,加强对数据的分析。 3、对窑操作员的业务水平要加强培训,提高操作员的判断分析能力,及对问题的反映速度。
4、加强工艺系统的专业巡检。 5、提高操作员对现场的熟悉程度。 六、2009年工艺预计存在的问题
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