电子控制燃油喷射系统的ECU有故障存储功能,它将各传感器及执行元件的工作情况汇总起来,并与电脑内存储的固定程序进行比较,如其误差超出规定范围即作为故障存储。维修人员可通过故障阅读器(检测仪)读到具体故障情况。这里存在一个相似故障的分辨问题,如空气流量计信号与氧传感器信号发生矛盾,电脑将怎样输出?下面举例说明。
故障1 捷达20V怠速不稳,部分负荷冒黑烟,有时换挡熄火。
检测过程:电脑内故障存储为空气流量计故障,但具体检测空气流量计电路时情况正常,更换空气流量计故障依旧,更换电脑后冷车正常,热车后故障依旧。这时(用V.A.G1551故障诊断仪)再检测全车数据块,发现08数据组第7组第2区氧传感器电压变化频率慢。正常变化每分钟20—30次,此时平均只有5—6次,说明氧传感器有故障。 维修结果:更换氧传感器,故障排除。
故障分析:此故障在于电脑内出现空气流量计信号与氧传感器信号矛盾,实际上是由于氧传感器失准,造成误调节,但从结果上看和空气流量计信号严重超差,造成氧传感器无法调整是一样的。这里电脑优先考虑重要信号即空气流量计信号,只要我们能正确理解电脑的故障提示,问题就不难解决。这个故障可理解为:从与空气流量计有关的故障,我们就很容易联想到氧传感器。这就需要我们对其原理多了解一些,去对应不同情况。
故障2 捷达20V发动机怠速不稳、行驶无力并冒黑烟,做一次基本设定故障排除,但几天后又出现反复。
检测过程:电脑显示空气流量计临时性故障,更换空气流量计故障依旧,更换电脑故障依旧,用V.A.G1551故障诊断仪,再检测全车数据块正常,但具体检测空气流量计电路,发现空气流量计信号线电阻值偏大,正常值为0.5Ω,而实际值达3.6Ω。
分析原因是线路有虚接,处理线束插头,故障被排除。
故障分析:这种故障属于特别故障,但是在实际维修中却经常遇到,而且解决起来相对困难。是时我们可以发现一个问题:空气流量计信号线位于插头的转角处,在生产过程中容易产生位置故障,造成接触不良。在其他的插头中,相应位置也值得我们注意。另外,空气流量计作为一个至关重要的构
17
件,其故障率是很低的,当电脑提示其故障时,我们要慎重对待。
故障3 一辆红旗CA7220E轿车在行驶中突然出现间断性熄火,继而完全熄火。对该车进行检查,发现该车能迅速起动,只是起动后无论踩下油门或松油门均很快熄火,但此时仪表板上的故障报警灯却不闪烁报警。用V.A.G1551故障诊断仪检查,故障诊断仪显示无故障码。
在检查时还发现,当拔下空气流量传感器接线插头时,发动机起动后却能运行,但怠速不稳,加速不良且仪表盘上的故障灯闪烁报警。
原来,该电喷系统的电脑自诊断功能只能识别空气流量传感器线路是否短路或断路故障,却不能识别空气流量传感器的错误信号,致使发动机起动后即熄火。当拔下传感器接线插头时,由于电脑可识别此人为故障,电脑便自动用节气门位置信号代替空气流量信号,使系统进入自救回家的跛行状态。因此,发动机能运行,但运转性能不好,故障灯也报警。 红旗CA7220E采用热膜式空气流量传感器: 1.空气流量传感器的性能测试
将点火开关置于“OFF”,拆下空气流量传感器,将传感器插头3号与12V蓄电池正极连接,4号与蓄电池负极连接,用数字万用表测量插头2号与1号端子间的电压(其读数就为0.03V)。用450 W电吹风紧靠传感器入口向传感器内吹风(用冷风挡),1号、2号端子之间的电压应为2.3±0.1V。将吹风机缓慢向后移动,以上电压值应逐渐减少。当吹风口距离与传感器入口相距200mm时,电压应为1.5±0.1V。若测量的结果与上述值差距较大,应更换传感器。
2.空气流量传感器的供电检测
将点火开关置于“ON”,传感器线路插座3号端子与1号端子间的电压读数应为蓄电池的供电电压。若无电压或读数偏差太大,应按电路图检查线路。检查线路时,将点火开关置“OFF”,拔下ECU插座,用万用表测量ECU插座14号端子与传感器2号端子、ECU插座26号端子与传感器插座4号端子间的电阻,均应小于1.50,而ECU插座14号端子与传感器插座4号端子与3号端子间的电阻值应为∞Ω,否则应按电路查线。
18
3.3怠速控制阀的故障检测
1、怠速控制系统的就车检测方法有三种:
(1)发动机怠速运转状况检测:在冷车状态下起动发动机后,暖机过程开始时,发动机的怠速转速应能达到规定的快怠速转速(通常为1500r/min);在发动机达到正常工作温度后,怠速转速应能恢复正常(通常为750r/min)。如果冷车起动后怠速不能按上述规律变化,则怠速控制系统有故障。发动机达到正常工作温度后,在打开空调开关时,发动机怠速转速应能上升到900r/min左右。若打开空调开关后发动机转速下降,则怠速控制系统有故障。在发动机怠速运转中,若对怠速调节螺钉作微量转动,发动机怠速转速应不会发生变化(转动后应使怠速调节螺钉恢复原来的位置)。若在转动中怠速转速发生变化,说明怠速控制系统不工作。
(2)怠速控制阀的工作状况检查:对于脉冲线性电磁阀式怠速控制阀,可在发动机怠速运转中拔下怠速控制阀线束连接器,观察发动机的转速是否有变化。如此时发动机转速有变化,则怠速控制阀工作正常。对于步进电动机式怠速控制阀,可在发动机熄火后的一瞬间倾听怠速控制阀是否有“嗡嗡”的工作声音(此时步进电动机应工作,直到怠速控制阀完全开启,以利发动机再起动)。如怠速控制阀发出“嗡嗡”声,则怠速控制阀良好。为了检查步进电动机式怠速控制阀的工作状况,也可以在发动机起动前拔下怠速控制阀线束连接器,待发动机起动后再插上,观察发动机转速是否有变化。如果此时发动机转速发生变化,则怠速控制阀工作正常;否则,怠速控制阀或控制电路有故障。
(3)ECU控制电压的检测:对于脉冲线性电磁阀式怠速控制阀,应拔下怠速控制阀线束连接器,用万用表电压档测量其端子电压。如果在发动机运转过程中,怠速控制阀线束连接器端子有脉冲电压输出,ECU和怠速控制系统线路无故障。若无脉冲电压输出,可打开空调开关后再测试。若仍无脉冲电压输出,则怠速控制系统不工作,应检查ECU与怠速控制阀之间的线路(是否有接触不良或断路故障);如怠速系统的线路无故障,则ECU有故障,应更换ECU。对于步进电动机式怠速控制阀,将点火开关置于“ON”位置,然后
19
测量ECU的端子ICS1、ICS2、ICS3、ICS4与端子E1间的电压值(应为9-14V),如无电压,则ECU有故障。 2、怠速控制阀的检测
旁通空气阀固定在步进电机的电枢轴上,在步进电机驱动下,可在限定的90度转角范围内转动,以改变旁通空气道开启面积的大小来增减旁通进气量。步进电机的磁极用永久磁铁制成,两块磁极用U型钢丝弹性固定在电机壳体内壁上。电枢由电枢铁心、两个线圈、换向器和电枢轴组成。换向器由三块钢片围合而成,分别与三只电刷接触,电刷引线连接到控制阀的接线插座上,三线插座通过线束与ECU连接。
1)车上检查:当发动机熄火时,怠速控制阀会发出“咔嗒”的响声。使阀门开度退到最大位置。如听不到复位时的响声,应对怠速控制阀进行检查。
2) 怠速控制阀线圈电阻的检测:断开点火开关,拔下怠速控制阀连接器插头。拆下怠速控制阀,用万用表Ω档测量怠速控制阀线圈的电阻值。永磁磁极步进电机式怠速控制阀有2组线圈,各组线圈的阻值约10-15欧姆,脉冲线性电磁阀式怠速控制阀只有一组线圈,其电阻值为10-15Ω步进电动机式怠速控制阀通常有2-4组线圈,各组线圈的电阻值为10-30Ω。如线圈电阻值不在上述范围内,应更换怠速控制阀。
3)检查步进电机工作情况:从节气门体上拆下怠速控制阀,用导线将瑞子2连接蓄电池正极,然后依次将端子l、3与蓄电池负极连接,阀芯应当顺时或逆时转动,如阀芯不能转动,说明步进电机失效,应予更换新品。
4)步进电动机的动作检查:将蓄电池电源以一定顺序输送给步进电动机各线圈,就可使步进电动机转动。各种步进电动机的线圈形式和接线端的布置形式都不同。这里以皇冠3.0轿车2JZ-GE发动机怠速控制阀步进电动机为例说明其检查方法。首先,将步进电动机连接器端子B1和B2与蓄电池正极相连,然后将端子S1、S2、S3、S4依次(S1-S2-S3-S4)与蓄电池负极相接,此时步进电动机应转动,阀芯向外伸去,若将端子S1、S2、S3、S4按相反的顺序(S4-S3-S2-S1)与蓄电池负极相接,步进电动机应朝相反方向转动,阀芯向内缩入。
20
相关推荐: