ZFT25000 型端头支架和液压抬棚支架,解决了综放工作面端头及顺槽超前支护机械化程度低的问题。今年,鹤煤公司研发并配套了ZTC2×4800型超前支护液压支架,并在九矿 3204 和六矿2142工作面投入使用,工作面端头及顺槽超前支护效果明显改善。四是新开头面全面推广使用无极绳绞车、单轨吊车,提高辅助运输效率。
(二)实施巷道快速掘进。一是坚持“大断面、强支护、重装备”的巷道设计、支护、施工理念,进一步提高掘进和回采效率,为快速实现瓦斯超前治理和重型抽采设备的应用提供基本保障。二是努力提升掘进机械化水平,2018年至今先后投入使用岩巷综掘机3台、钻装机组3套、液压钻车机械化作业线1套,计划再新增 EBZ-318 型综掘机4台EBZ-160 型综掘机3台、钻装机组3台,使掘进机械化率由过去的30%提高到60%以上。三是强力推行岩巷“远距离爆破+综掘机装载”破装工序配合“初喷+锚网索”支护工艺,掘进速度最高达到209m。同时,对岩巷新工艺推行不标准、“假改革”的施工头面一律停产整顿,严厉打击伪劣工程,促进岩巷新工艺实施质量不断提高。四是更新升级施工机具,全面推广使用锚杆钻机,淘汰了传统的风钻机具和普通螺纹钢或圆钢锚杆,不断改善支护面貌、提升支护效果。五是狠抓矸石提升系统改造工作,累计施工提矸系统改造工程380m,有8个岩巷掘进工作面实现了皮带运矸,极大提高了矸石的运载效率,为岩巷机械化发展、提高掘进效率奠定基础。
(三)实施“四化”减人提效。一是通过提高采掘机械化率,减少直接队作业人员,矿井实现两煤巷队、两岩巷队,
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有效降低了掘进用工。二是依托“智慧能化”建设,进一步减少采掘工作面用人数量,通过综合自动化系统及井上下万兆环网建设,构建远程集中控制及实时监测系统、智能电力监控和智慧选煤厂。三是以自动化建设为依托,实现人员定位系统、原煤计量系统、皮带集控系统、工业视频系统、安全监测等系统的数据信息化和主煤流、供电、排水、压风等自动化运行,井下行人斜巷均安装架空人车并实现无人值守运行,矿灯超市也实现了无人值守。通过实施“四化”建设,鹤煤公司各矿采掘队伍大幅压缩、辅助人员大幅减少,2015 年以来,井下区队减少16个,辅助人员减少近3000人,矿井工效由 292 吨/人提高到535 吨/人。
(四)实施创新驱动发展。一是积极搭建平台。通过提高创新成果的收购频次和奖励力度,充分调动了广大干部职工的创新积极性和主观能动性,让科技创新成为常态,逐渐形成全员参与创新创效的良好氛围。二是强化科研攻关。围绕瓦斯治理、断层及水害治理、采掘装备智能化、深部巷道支护等重点和难点,坚持走出去、请进来,积极学习外部先进经验和技术,打破制约鹤煤安全高效矿井建设的瓶颈。三是注重管理创新。在降本增效、放权搞活、体制机制建设等方面下功夫,有所创新、有所突破。四是加强人才培养。从体制机制上解决人才流失问题,促使人才接续走向良性循环;广泛开展技能竞赛,打造了一支高素质、高技能职工队伍。
通过近几年的探索和实践,鹤煤公司在“一优三减”及“四化”建设方面迈出了坚实步伐,降低了安全管理难度、巩固了安全管理效果,提高了生产效率、增加了经济效益,
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综采单产由原来的4万吨/月提高至10万吨/月,煤岩巷平均单进由原来的30m左右提高至平均90m以上,矿井实现“一井多面”向“一井一面”关键性转变,回采费用大幅降低,公司由过去的亏损转为近几年的连续盈利。同时,井下作业环境不断改善,职工劳动强度持续降低,职工的幸福感、自信心、凝聚力进一步增强,这都与我们积极推进“一优三减”及“四化”建设密不可分。
尽管我们在“一优三减”及“四化”建设工作上取得了一定成效,但在智能化、信息化、双重预防体系建设等方面与国家、我省的要求,以及先进单位相比,还存在不小的差距,尤其是在“精准管控、技术领先”方面还有很多工作要做,在技术创新上仍需寻求突破。下一步,要根据河南煤监局新要求,对标安全高效矿井新标准,认真落实河南能源工作部署,积极借鉴兄弟单位好经验、好做法,切实把矿井“一优三减”及“四化”建设作为当前和今后一个时期的一项重要工作,进一步加大“四化”建设投入,重点做好复修机械化、支护机械化、辅运集控等工作,全面提升安全保障能力,确保企业安全生产形势持续稳定向好,努力为我省煤炭工业安全发展、科学发展和经济高质量发展作出应有贡献。
以上汇报不妥之处,敬请批评指正。 谢谢大家!
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