图5 改进后的SIPOC
2) 对湿度传感器,要求供应商对供货分上下偏差进行供货,这样生产线可以根据来料情
况,通过改进线路板所用的集成电路以及所配电阻值进行补偿,这样使得产品的变异要降低一半,而原材料的价钱没有增加。
3) 加强工艺控制,更换硅胶枪采用出胶口小的枪,同时在其后工序的作业指导书中增加
检验工位,保证工序过程中不要产生变异。
5 C控制(Control):
5.1确认改进措施的有效性:
对测量电阻的测量系统评定,计算所得Gage R&R为5%,测量系统可以接受 对生产线抽样的结果进行工序能力指数计算:从下图中可以看出改进后的工序能力指数达到了2左右,与改进前比工序能力有了很大的提高。
图6 改进后,RH25%
时的工序能力指数
而本项目的主要目的是控制湿度计的差异,对改进前后的数据用Minitab中的方差齐性检验来比较改进前后产品的变异的大小。
原假设H0:改进前后的方差是相等的 备择假设Ha:改进前后的方差是不相等的
从图7可以看出F-Test的P-value=0.000<0.05,
在95%的置信度下,H0不成立,接受Ha ,即认为改进前后方差是不相等的。明显的改进后的方差比改进前减少了。
改进前后方差齐性检测
95% 的西格玛的置信区间Factor Levels改进后改进前1.01.52.02.5F-TestLevene's TestTest Statistic: 0.361P-Value : 0.000Test Statistic: 15.302P-Value : 0.000Boxplots of Raw Data改进后改进前222732方差齐性检测图7改进前后湿度显示的方差齐性检测
控制图:因生产线上对于RH25%时湿度有进行抽检,利用抽检的数据用控制图对产品进行
工序控制,从而建立监控机制,从下图可以看出产品处于很好的受控状态。
图8 改进后的X Bar-R图
5.2改进措施的标准化:为了巩固改进的成果,有必要对改进措施进行标准化。
1) 修改工艺文件,将原材料检验中对湿度传感器的检验直接用电阻值来检测;
2) 与供应商重新签订技术合同,将原有的收货标准收窄,同时要求将产品分成上下偏差
供货;
3) 采用新的集成电路;
4) 修改作业指导书,规范生产线的点硅胶工艺以及增加质量检验工位(在原有的工位上
增加检验任务);
5) 对生产线用控制图进行控制。 5.3改进后的收益:
以年产20万只计算,原有的生产质量水平下将会带来的不良品 0.55x3=1.65 查正态分布表
缺陷为:0.049471x200000=9894 (只) 以每只$8元计算,共节约 9894x8=$79153
对该OEM供应商而言,,如果不改进,该公司可能会丧失我公司的采购订单,这是该OEM供应商的最大的收益,同时由于加强了来料的控制,生产线的不良品率下降了,减少了返工成本。
通过本项目每年可为我公司节约79153元美金(因原产品为买断形式,退货就是我公司的损失),同时由于减少了退货率,大大地提升了公司形象。
备注:
1) 为保护供应商的机密,本案例中的数据已经过修改。 2) 本项目采用GE的六西格玛标准流程。
参考文献:
AON公司六西格玛黑带培训教材2002年版 GE六西格玛培训教材 Minitab guideline
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