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点检中心日常工作内容及方法

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五、异常分析

公司设备异常、障碍管理,是指对公司设备异常、障碍分析、考核等管理流程进行规范,建立考核机制,提升设备异常管理水平。公司障碍异常的监督部门为安全监察部,公司障碍异常的管理部门是设备部。异常状态是对正常状态而言的,在不正常工况下运行、作业就是异常状态。这种异常已经从仪表指标、设备外观、人员操作(作业)行为中明显地表现出来了,但尚未达到设备丧失机能或部分丧失机能的地步,还可能带缺陷运行。障碍是电力生产过程中客观存在的一种状态,即故障状态。故障状态,是指异常状态逐渐发展到设备达到丧失部分机能及全部机能,不能维持运行的状态。故障可分为障碍和事故两种状态。

分析准确及时,分析报告编号格式统一按SBYC-专业-201X-编号格式编号(专业用专业代码代替QJ-汽机、GL-锅炉、DQ-电气、RK-热控、HS-灰水、TL-脱硫、RL-燃料,编号为3位数字)。能及时明确原因和责任的8小时内必须完成分析报告;原因不能及时确定的24小时内做出预判分析,待原因查明时完善分析。分析报告完成后自己存档、并发给点检长,设备管理副主任审查,无问题后发给可靠性专工,主任,生产副总工程师,生产副总经理。

大唐七台河发电有限责任公司设备部 障碍、异常报告单 SBYC-QJ-201X-001

二类障碍( ) 异常( √ ) 发生时间:2012年12月08日 事件名称: #4机A小机润滑油箱A冷油器漏泄异常分析 运行工况: 2012年12月08日16时20分,#4机组启动过程中,检修部汽机人员发现#4机4A小机A侧冷油器大量漏油,立即停止4A小机油泵,将#4机组B小机A侧冷油器倒至#4机组A小机A侧运行。 事件经过: 2012年12月08日16时20分,#4机组启动过程中,检修部汽机人员发现#4机4A小机A侧冷油器大量漏油,立即停止4A小机油泵,将#4机组B小机A侧冷油器倒至#4机组A小机A侧运行。就地检查发现小机油箱冷油器油侧胶圈已挤出,润滑油从挤出处大量漏出。 事件分析: 1、 小机油泵出口滤网堵塞变形,造成油压升高,使油侧密封胶圈从换热板中挤出。 2、 小机油泵出口滤网压差报警值为0.35MPa,该报警压差值设置较大,滤网发生堵塞,没有报警(该报警值为厂家给定)。 直接和间接材料损失: 暴露出的问题: 1、 在机组停备检修中,未将滤网清扫列入检修计划中,存在维护不到位问题。 2、 在投产基建期,对于滤网差压报警定值校核过大,使差压报警监视手段缺失。

防范措施及责任落实: 1、利用机组停备机会,对全部油系统滤网进行检查及清理工作。 2、对于小机油泵出口滤网压差报警定值进行校核,并排查其他滤网报警定值是否合适。 3、根据《障碍、异常管理办法》第一百七十五条:异常:考核检修部200元;考核设备部100元。 整改、落实情况: 1、目前已将#4机组A小机润滑油A冷油器返至检修厂家处解体检修。 点检员:侯国庆 验收人: 侯国庆 2012年 12月 08 日 处理意见: 部门主任: 年 月 日

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