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乙烯装置总体试车难点及对策 - 图文

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11试车难点及对策

由于乙烯工程各装置规模大,工艺流程复杂,项目涉及面广,国产化设备多,加上人员结构年轻化,并且从来没有乙烯裂解等装置开工经验,在试车过程中还存在许多不确定性因素和一系列难点。针对容易产生的问题,在这里进行了汇总,具体内容如下。

11.1 各装置试车难点

各装置试车难点见下表11-1

表11-1 镇海炼化各装置试车难点分析汇总表

序号 乙烯裂解 BA-111第一台国产化设计15万吨乙烯/年裂解炉,是中1 石化“十条龙攻关”项目,采用双辐射炉膛,在裂解炉控制、烧焦等与传统裂解炉不同,设计、制造到投产运行状况存在很多不确定因素。 LUMMUS炼厂干气预精制技术首次在中石化乙烯裂解装置2 应用,无催化剂运行经验,其性能未知,国内也没有成熟运行经验。 旋流分离器在中石化无先例,国内其它乙烯基本采用维护3 工作量较大的滤网进行过滤。旋流分离技术存在旋液带来的磨损是运行维护的难点。 装置新技术 新工艺 1、与设计单位SEI紧密合作,分析该裂解炉的控制难点、分炉膛烧焦等难题,优化操作方案。 2、加强培训,提高技能操作人员素质。 3、主体装置开车正常后,再安排BA-111投料试车。 1、安排部分人员到国内流程类似的装置实习培训。 2、与装置用催化剂厂商进行充分交流,熟悉催化剂运行特性。 3、提高在线分析仪的运行可靠度。 4、待乙烯主体装置开工正常后再安排炼厂干气预精制单元的开工。 1、设备安装应严格按要求进行,加强运行过程中的监测; 2、装置投料运行期间严格控制急冷油粘度; 3、定期安排过滤器切换清理,开车阶段切换周期尽量短,防止焦渣堵塞过滤器。 1、按ST/LUMMUS要求监控TLV系统的安装施工,确保无应力配管。重点检查烘炉前后管线位移的对比情况。 4 裂解气大阀(TLV)切换,从国内乙烯装置运行情况看,TLV普遍存在开关困难的情况,部分装置阀门卡涩严重。 2、加强操作培训、日常维护,发现问题及时分析、处理,不可强行切换。 3、控制好防焦蒸汽进TLV的压力,避免TLV阀腔压力过高或过低。 4、加强现场检查和事故处理,保持TLV防焦蒸汽返回线时刻畅通。 5、加强对弹簧支吊架、管托等的制造、施工质量检查。对升降温过程中的位移变化进行标示。 设备大型化带来的设计、施工、安装质量问题:施工、安5 装方案调整难度大;保证塔类安装垂直度、水平度难度大,可能影响开工;换热器直径增大,对于抽芯检修、安装质量设备问题 1、必须严格按照设计、制造要求进行设备、内件的安装,加强质量监控。 2、优化施工方案,严格施工质量监控。 3、急冷油/稀释蒸汽发生器EA-154增加备用管束,便于换热器堵塞后快速试车难点 难点类型 对策

控制带来困难,其中EA-153由5台换热器叠加而成,若开车时其中一台发生泄漏,无法单独切出检修。 更换管束以恢复生产。 1、作为核心设备,须及早进行单机试车调试,及时发现问题。加强设备制乙烯三机大型化问题。裂解气压缩机驱动功率62000KW6 是目前国际上功率最大的裂解气压缩机,且GENP无大型裂解气压缩机的业绩。 造、安装过程的监控; 2、严格审核设备单机试车、联动试车方案,必要时请中石化行业专家共同审核; 3、加强职工培训,提高员工操作技术水平。 1、作为核心设备,须及早进行单机试车调试,及时发现问题。加强设备制造、安装过程的监控; 2、严格审核设备单机试车、联动试车方案,必要时请中石化行业专家共同审核; 3、加强职工培训,提高员工操作技术水平。 1、加强国产化冷箱设计、制造过程的监控。 2、加强冷箱现场安装质量控制。 3、做好冷箱吹扫、气密、干燥工作。 4、细化冷箱操作,严格执行厂商的操作要求。 5、由于冷箱现场立式安装与制造厂卧式放置时相比存在应力变化,再加上运输与吊装过程中的不确定因素,因此在装置现场必须进行气密试验。 丙烯制冷压缩机属国产化首台套设备,沈鼓虽有2台裂解7 气压缩机业绩、但无丙烯制冷压缩机业绩。由于体积大,须在现场进行机组组装。机组干气密封采用进口产品,但其轴径是目前国际上最大的。机组开车难度大。 8 乙烯裂解冷箱国产化问题。 乙烯产品泵存在的问题:6台乙烯产品泵均采用国产低温筒袋泵,该泵型在国内乙烯装裂解装置中没有使用业绩;6台泵入口引自同一管线,在开泵和切换泵时可能存在互相影9 响;目前该泵进出口阀门均采用国内产品,阀门发生泄漏后泵无法切出检修。乙烯产品泵是联系下游EO/EG、PE、PO/SM三套装置的枢纽设备,若发生故障将影响整个乙烯工程的开车进度,并会造成巨大的损失。 装置开车经济性 1、在开车前采用甲醇介质进行试泵,执行深度倒开车,球罐引乙烯后进行实物料试泵,考察该泵综合性能。 2、提高泵进出口管道安装质量和泵自身安装质量。 3、加强职工培训,搞好平稳开泵和切泵。 4、增加该泵机械密封和轴承等易损备件储存量。 5、将泵进出口阀门选用国外优质低温阀门。 6、由于泵离乙烯裂解装置现场较远,增加现场监控摄像头,以便操作人员

及时发现问题。 低温泵GA-301/GA-403不能进行甲醇试泵;丙烯泵10 GA-410/GA-411由于电机能力限制,现场试泵困难。这些泵进出口阀门均采用国内产品,阀门发生泄漏后泵无法切出检修。 阀门问题: 1、由于订货周期问题,400余台超高压蒸汽管线阀门进行了国产化攻关。 2、78″、66″等大口径阀门直径大、制造精度要求高、质量控制困难,虽采用进口阀门,但这些用于化工企业的大11 口径阀门即使对于国外专业企业也是业绩很少。 3、用于干燥器系统电动平行双闸板阀在国内的应用属于起步阶段,虽然经过中石化的鉴定,但应用业绩还比较少。 4、装置内低温阀门大量采用国产阀门。 5、裂解炉汽包排污阀受工艺条件限制,虽采用了进口产品,但是仍旧存在阀门易受冲刷造成的损坏问题。 循环水管线的安装质量问题: 12 循环水线采用埋地布置,受地质条件影响出现不均匀沉降;埋地管线的应力消除困难,对开工以及后续的生产带来无法预计的困难。 1、设备尽量安排实物料设车,包括丙烯制冷压缩机、二元制冷压缩机、低13 14 缩短从装置投料到乙烯产品合格的时间 目前装置设置有两台乙烯中间球罐,实际运行时一台为合 温泵; 2、优化装置预冷方案,提高预冷深度。 1、优化碳二加氢反应器的操作,减少产品不合格的几率及时间。 1、循环水埋地管线安装完毕后,进行内部衬里检查。 2、实施埋地管线勘探,对埋地管线的安装质量进行综合评估。 安全环保 1、高压蒸汽管线阀门采用焊接结构,在安装前进行压力试验困难,因此必须加强制造厂的出厂检验。 2、大口径阀门、电动平行双闸板阀门进行现场试压。 3、低温阀门、汽包排污阀进行现场试压,并增加备用阀门。 4、加强阀门在安装、运输过程中的管理,防止损坏。 1、执行深度倒开车,进行实物料试泵,考察该泵综合性能。 2、提高泵进出口管道安装质量和泵自身安装质量。 3、加强职工培训,搞好平稳开泵和切泵。 4、增加该泵机械密封和轴承等易损备件储存量。 5、将泵进出口阀门选用国外优质低温阀门。

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