气体压缩机活塞杆失效分析
V. Mitrofanov and S. N. Baryshov
摘要
阐述了压缩机活塞杆故障导致压缩机停机的算法和结果。结果表明,杆发生故障的原因,并在螺纹根部有设计不疲劳裂纹生长形成。提高疲劳寿命和预防压缩机活塞杆失效的建议。
关键词:天然气和油,活塞式压缩机,活塞失效分析与预防
压缩和各种属性和参数抽气体活塞式气体压缩机(PGC)是在天然气和石油的生产和加工工业园区的生产设施必不可少的设备。工艺过程(与各种后果和损害赔偿)在这些设施的损坏往往与所使用的PGC的失败联系在一起。统计学[2-4],出现PGC故障的60%以上,由于设计上的缺陷和制造的零部件和PGC的组件的质量较低。
如今,在俄罗斯天然气生产和加工设备,大量的PGC的正在操作的2-3倍以上超出其额定寿命[3,4]。作为该PGC的操作时间的增加,它们的性质(强度,可靠性,安全性,效率等)恶化不可逆,这会为他们的进一步操作过程中增加的故障概率目标理由。有鉴于PGC故障的高潜在风险,它分析了失败的原因,以便为他们的预防措施,并确保的天然气生产和加工设施的安全运行是非常重要的。 在本文中,我们提出了方式方法,报道的PGC的第二阶段的杆失败的原因分析结果,并建议采取措施对PGC的(例子中由沃辛顿建造预先阻止类似故障,法国)已在国内大型天然气处理工厂自1978年以来(35年以上一直在运作)。该PGC的显着的技术特征是:类型 - 两阶段,双作用(之前和缸的活塞空间后使用);工作介质 - 清洁天然气;曲轴转速300转;直径/第二级活塞四百零六分之四百七十〇毫米的行程;压缩比2;驱动电机3.2兆瓦的电力;吞吐量35585立方米/小时;体重38500千克。
在PGC的操作的原理相一致(图1),从十字头5的往复运动是通过力分量传递到活塞12,即,在杆9(该PGC的耐磨部分需要在实现被更换的限制附近的活塞后空间6)的压盖密封表面的磨损。更换活塞杆在国内工程公司制造。 在一些情况下,该杆被替换失败后(分手),但失败没有引起该PGC的紧急停机。这种失败的原因没有全面分析,因为它被认为失败的原因是工作介质进入气缸的
液相的入之前进行的。
图1.第二阶段PGC的操作原理运动图:1)的电动马达; 2)飞轮; 3)吸气缓冲罐; 4)连杆; 5)
横梁; 6)活塞后空间轴封; 7)曲轴箱; 8)曲轴; 9)杆; 10)缸; 11)排放缓冲罐; 12)活塞。
‘
图2.故障杆(a)造成PGC(b)故障:1)杆; 2)连杆断裂; 3)半活塞(组件活塞的一半)。
让我们来看看安装在更换破旧一(图2a)的国产杆的失败(该PGC的稳定状态
的启动和运行后527小时)。在活塞紧固螺母的螺纹杆的故障引起的该PGC的紧急停机(图2b),相邻的结构和工艺管线。
图3.算法分析PVC活塞杆失效的原因
Analysis of standard requirements for design, materials, manufacture, and operation
Analysis of operation prehistory
Analysis of manufacture quality
Analysis of state of fragments ( broken pieces)
Analysis of loading
conditions, strength, and service life
Appraisal of congruity
Nondestructive Destructive Fractography (fracture monitoring monitoring structure, origin, ( dimensions, ( properties, structure mechanism and shape, flaws) of materials) kinetics of fracturing)
Congruous No
Yes
Analysis of factors of
failure mechanism realization
Conclusion about incongruities
and causes of failure, recommendation for preventing future failures and breakdowns
Causes of failure
Incongruity of design, operating conditions, material, technology, and manufacture quality
分析杆失败的原因(图3),我们研究了其片段,分析设计,结构,和用于该PGC业务文件,关于制造失败活塞杆的质量的信息,有关的故障和故障信息所研究的PGC的操作期间杆和类似人未经液体进入到气缸下标准稳定模式运行。 断杆直径/长度的实心圆杆二千八百四十五分之一百二十零毫米,光滑的圆柱和螺纹部分,凹槽和长笛,并配合不同直径的部分。用于制造所述杆(按照工作绘画和用于制造规格)的坯件是氮化钢38Kh2MYuA的高质量热轧圆钢(?170毫米)符合国家标准GOST 4543-71 [5]与所需的机械性能:屈服点σ0.2≥859兆帕,强度极限σU≥785兆帕,单位延伸δ≥14%,相对收缩ψ≥40%,对家政冲击强度试件KCU≥59焦耳/平方厘米,而Brinnell硬度HB≥260.为了制造的杆,超声波探伤空白(初步粗加工后)进行检查的情况下缩孔,气泡,叶状结构,裂纹,夹渣,薄片等的表面附近轴封氮化至0.4-0.5毫米的深度达一维氏硬度HV = 1000-1100。沿内径螺纹被倒圆成半径R =0.576毫米和fullered到0.07-0.08毫米的深度。热处理:在930℃淬火并在630℃回火。
基于对制造杆质量监测记录引用的结果(活塞杆证书,材质证明书,收货检查等),其渗层硬度(4%)略有出入的分析发现 - 960-1000 HV代替1000-1100 HV。缺陷和材料的性质不协调,均未发现几何尺寸和制造与质量控制技术的偏差。 测试和PGC的类似设计的操作的史前分析表明,杆的失败和解体了系统的模式。在无故障运行时间,直到接近轴封限制表面磨损范围从300到7000小时,直到
在线程分手,从500到5000小时,即无故障运行时间,直到分手,并限制磨损达而异的70%。这可以证明相比于设计值的杆的结构和材料的化妆的参数的值的显著分散。。
破坏性监测,通过标准机械试验确定断裂杆的片段的金属的实际机械性能:σ0.2≥746兆帕,σU≥954兆帕,δ≥18%,ψ≥54%,这符合标准要求。
图4.在螺纹鱼片(a)和根轮廓与线程(×30)的可变曲率(b)内部裂纹:1)根轮廓; 2)裂纹; 3)部分具有可变曲率
图5.杆的一个典型的疲劳断裂沿螺纹[2](a)以及测试杆(B)的断裂:1)断裂形成区; 2)骨折的增长和合并范围; 3)分手区
最低标准要求的差异发现:冲击强度53焦耳/平方厘米(标准≥59焦耳/平方厘米),杆231 HB(标准≥260HB)的中间部分的金属硬度,等等。硬度的差异可能出现,因为实际的杆直径(120 MM)超过38Kh2MYuA钢(70mm)中淬透性的最小临界直径[6]。标准要求不符,没有被发现的金属的化学成分。 上螺纹轮廓邻接断裂的薄切片金相分析的结果揭示了金属的内部裂纹(图4a)2.4-2.8毫米的长度和0.2?0.3毫米,在几乎所有的螺纹根部开口宽度。在此情况下,裂纹的峰延伸到螺纹根部。
检测到几乎所有的螺纹圆角尺寸和根的形状的差异(图4B):根不是的圆形状,并与高达至0.1mm半径的可变曲率的部分。根据杆和GOST16093-2004的工作图纸的要求[7],螺纹根部的曲率必须在具有半径>0.5毫米符号常数。所需的线程四舍五入的任何痕迹注意。受损区域之外收集杆的金属试样的金相分析的结果没有显示出金属既定标准要求的宏观和微观结构的不整合性。
断口分析表明断裂片测试杆,这是典型的疲劳压裂自命的结构,并建立了杆失效
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