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浮法玻璃成形常见问题及解决方案毕业论文

来源:用户分享 时间:2025/5/28 21:09:40 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
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止在成形过程中产生不均匀变形;玻璃在高温区降温速度不能太快;在玻璃液摊平区和成形过程中,应有合理的温度制度,以使玻璃在摊平区有充足的时间,得到抛光摊平;玻璃在拉薄过程中,拉边机应有合理的位置及速比以及良好的传动性能,保持锡液表面稳定。

2.5.2 波筋

(1)产生原因

玻璃液的化学成分不均匀,温度不均匀,流动不均匀,及各种机械作用力的不均匀等都会造成波筋;流道部位耐火材料的损坏,例如调节闸板有缺口,唇砖有裂缝,侵蚀不均匀等也会形成波筋;冷却部、进口端或摊平区的冷却方式不当,拉边机参数设置不合理,局部温差太大等都会有波筋出现。 (2)解决方法

严格控制玻璃成分,加强熔化操作,提高玻璃液质量;玻璃液在进入拉边机成形区域前要经过充分的摊平抛光过程,这需要有合适的温度和足够的时间来保证;要有合适的成形温度,保证拉边机机头与玻璃板的良好作用;尽量减少横向温差,使拉边的的作用力均匀传递;适当降低主传动速度和增大板宽有利于减轻纵向波筋;适当增加拉边机的横向分力有利于有利于减轻纵向波筋;严禁在流道和锡槽摊平区穿水管,熔窑冷却部吹风方式要适当;选着优质的流道、流槽砖、闸板砖,有缺陷的及时更换;安装流槽是不要过低,过短;在闸板前,流槽嘴处,发现碎砖或熔渣要清除掉。

2.5.3 析晶 (1)产生原因

在流道边部、节流闸板上游、唇砖下边、定边砖边部等位,可能存在滞留的玻璃液,由于长时间处于析晶温度而形成硅灰石析晶,当温度发生波动或拉引量变化时被玻璃带走。 (2)解决方法

稳定熔化工艺,控制玻璃成分中的钙含量不超过设计成分允许的波动范围。处理事故时,用钩子从侧面处理唇砖处滞留的凉玻璃。检查流道温度,保证流道控制电偶的准确度和固定电偶插入深度,减少温度波动。检查回流区的布置尺寸是否合适,如果尺寸不合适,采用必要的处理措施。

3 浮法玻璃成形事故与处理 3.1 断板

(1)产生原因

锡槽出口端温度太低;锡液面太低,或过渡曲线设计不合理,玻璃带爬坡困难;由于锡槽玻璃带沾边,出口板宽缩窄,被拉断;由于某种原因,诸如玻璃边卷起,玻璃板太宽在锡槽变窄处被卡主;玻璃板跑偏严重,被卡在过渡辊台的一边造成断板;由熔窑过来玻璃带被大的料疙瘩或砖块卡段,造成断板;附属设备下沉,玻璃带受阻;挡边器安装不正确,玻璃带被卡断主传动速度波动较大。 (2)解决方法

立即打开最后一个出口处操作孔,同时提起挡帘;同时迅速打开锡槽尾端电加热,提高锡槽出口温度,快速挑板;如果挑板不成功,降低流道闸板的开度,减小流量,降低拉引量,防止引起沾边,满槽等事故。通知熔化工降低投料速度,适当降燃料量。维持熔窑温度稳定和液面稳定。如沾边较严重或出口温度降低太多,玻璃破碎严重以及靠班组人员已无法处理要果断落下安全闸板;适当开启电加热,保证锡槽温度,并派专人看守锡槽出口,随时准备挑板。待玻璃加热到比较高的温度,对人员进行分工准备挑头子;收缩段前必须有人叠板;其余人员从后向前处理沾边。沾边处理结束后,逐步提高流量闸板开度,直至原来水平,与此同时熔窑做相应调整;根据中控室通知依次穿入冷却水包;逐步将使用的拉边机推入锡槽,进行压板;对锡槽进行检查是否有异常情况,加强锡槽密封,加大直线电机功率,尽快将锡槽内及沿口的锡灰处理;检查各项工艺指标是否达标,正常后,恢复正常生产。

3.2 卷机头 (1)产生原因

熔窑压力变化;液面高度变化;熔窑温度变化;因某种原因玻璃黏度极度不匀;窑内掉砖或有未融化好的大块夹杂物。 (2)解决方法

及时下安全闸板,一般不调节流量闸板,以便较快恢复生产;抬起拉边机;挡边轮拉直直锡槽底部;打开电加热,防止出口温度低而引起断板;锡槽出口一边各一人注意观察玻璃带运行情况,防止玻璃板不走,并随时准备缩短;锡槽前段操作人员进行剔边操作,即用钩子将站锡槽底部的玻璃液推开操作;待前段玻璃不多时,逐步提高事故闸板;检查锡槽内情况,将黏在槽壁上凉玻璃清理干净;锡槽密封良好,现场卫生清洁;掉整各工艺参数,恢复正常生产。

3.3 掉板

(1)产生原因

光边太小处于不安全范围;熔窑玻璃液面低,进入锡槽流量变小;流道温度降低使玻璃液黏度变大,摊开不充分;玻璃带跑偏;各对相对拉边机转速、角度、深度不一致,造成板摆掉板;主传动提速,拉边机参数未及时随之调整;窑压变化大造成流量突然减小;闸板断裂造成流量突然减小;有较大砖块卡在流量闸板处使流量突然减小。 (2)解决方法

掉板如果及时发现,要及时推进掉板一侧的拉边机车位,及时压边;进车位后,中控室人员要根据生产实测厚度的反馈情况,适当增加流道闸板开度,保证光边在安全范围;如果掉板未及时处理,掉板一侧操作人员尽快打开掉板处出锡槽观察窗,用钩子钩住玻璃带边,把玻璃钩到拉边机上。切忌用力过猛,以免将对面的玻璃带拉起来,再次造成掉板;处理过程中随时注意玻璃摆动情况,及时调整拉机位置,避免卷器;原板稳定后恢复原有参数生产。

3.4 流量不稳

流量不稳:流量突然增大、流量突然减小。

流量突然减小: (1)产生原因

流道的温度突然降低;冷却部压力突然降低;调节闸板前有异物;熔窑液面突然下降。 (2)解决方法

增大调节闸板开度;通知熔窑操作人员升高流道温度,并注意流量的变化直到满足要求;若流道温度没有变化突然减小时,首先上调流道闸板使流量满足要求。 流量突然增大: (1)产生原因

流道的温度突然增大;冷却部压力突然增大;调节闸板局部冲刷严重、断裂;熔窑液面突然上升。 (2)解决方法

降低并稳定流道温度;适当降低流道温度,必要时更换调节闸板。

结束语

浮法玻璃成形缺陷是浮法玻璃成形过程中不可避免的缺陷,浮法玻璃行业的技术人员只

有通过精确设计、精密施工、精心操作,结合成形缺陷的形成机理与缺陷性状特征,采取相应的措施,减少其对质量的影响,才能取得较为满意的效果。

致谢词

时光匆匆如流水,转眼便是大学毕业时节,春梦秋云,聚散真容易。离校日期已日趋临

近,毕业论文的的完成也随之进入了尾声。从开始进入课题到论文的顺利完成,一直都离不开闫洪涛老师给我热情的帮助,在这里请接受我诚挚的谢意!

衷心感谢我的导师闫洪涛老师对我的指导和教诲。您开阔的思维、敏锐的洞察力以及详细的修改意见一直给我很大的启发。使我得以顺利的完成毕业论文。 最后,谨向所有曾经关心和帮助过我的老师和同学表示最诚挚的谢意!

参考文献

1.闫洪涛 硅酸盐生产过程控制技术,化学工业出版社,2013,1 2.周美茹 玻璃成形退火操作与控制,化学工业出版社,2012,7 3.田文富 硅酸盐热工基础,天津大学出版社,2009.9

4.马玉聪,纪富顺 玻璃生产管理与质量控制,化学工业出版社,2013,3 5.曹文聪,杨树森 普通硅酸盐工艺学,武汉理工大学出版社,2010,1 6.李丽霞,贾茹 硅酸盐物理化学,天津大学出版社,2010,3

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