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柳钢6#高炉降燃料比操作分析- 冶金之家官方网站—炼铁技术

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柳钢6#高炉降燃料比操作分析

摘 要:本文阐述了柳钢6#高炉在原燃料贫化的条件下,通过加强原燃料管理、操作参数优化等措施,使燃料比降低到540Kg/Fe。同时对这期间的数据进行了Rist操作线以及热平衡对比分析,为降低燃料比提供理论依据。 关 键 词:燃料比;Rist操作线;热平衡 1 引言

柳钢6#高炉(1500m3)于2008年投产,2012年9月为了配合转炉的“一罐制”改造项目,对高炉进行了为期60天的检修。开炉后,高炉不断寻找降低燃料比的措施,经过2个多月时间的操作调整,2013年1月燃料比都达到了理想水平见表1。本文介绍了高炉操作调整过程采取的措施,并以2012年12月(基准期)和2013年1月(试验期)操作参数以及指标情况进行理论分析,找到燃料比降低的原因和优化操作的方向,为6#高炉进一步优化操作提供指导依据。 2 操作的调整

2.1 原燃料入炉管理

为了应对钢铁市场危机,公司采用低成本战略,原料入炉炉品位维持在54.5~55.5%之间,焦炭热强度维持在58%左右(见表1~2),高炉通过加强入炉的管理,减少入炉的粉末。 (1)加强筛分工作:通过巡查,清理,确保振动筛使用的有效面积;

(2)严格控制筛分速度,通过调小下料速度,控制在20-30kg/s之间,保证入炉料粒度大小均匀。

(3)加强烧结矿仓位的管理,减少烧结矿二次破碎,降低入炉粉末量。采用“半仓率”指标进行监督供料部门,通过对雷达料位计的数据采集,低于总料位的50%高度的时间除以总时间。

表1 柳钢6号高炉焦炭成分性能指标,% 时间 2012年12月 2013年1月 时间 2012年12月 2013年1月

CRI 28.5 27.3 TFe 53.43 54

CSR 58 59 FeO 7.94 8.25

M10 7.13 7.08 Al2O3 1.84 1.82

M40 86.36 86.55 MgO 2.07 2

灰分 12.81 12.78 SiO2 6.22 6.01

挥发分 1.06 1.05 R2 2.13 2.1

全硫 0.59 0.58 TI 78.39 78.95

固定碳 85.91 85.96 RDI 20.33 19.54

表2 柳钢6号高炉烧结矿的主要理化性能指标,%

2.2 调整操作参数 2.2.1 装料制度的调整

2013年1月开始,公司计划焦化产能有限,要求高炉将焦比降低到380kg/t以下,在干熄焦运行基本正常的情况下,6#高炉所用焦炭为内供全干熄焦。焦炭热强度CSR值相对于基准期有一定的提升,并基本稳定在60%以上,6#高炉首先进行了扩批重,从原先的36.5t扩大到37.2t,但这一调整后风量开始萎缩,风压也开始偏高,这和12月整月不停调批重的反应很相似,整个12月不停的在寻找合适的批重,从36.5t到38.5t又回到36.5t,炉况也很不稳定,风压维持在高位,全月平均风压达0.35MPa。导致这一现象的原因有两个:一是由于当时的焦炭质量不稳定炉况不顺;二是操作炉型的形成需要一定的时间,反复变化不利于炉况稳定。所以,1月吸取了经验,批重稳步的向上加,37.2t→37.5t→38t,最后稳定在38t的批重下调负荷。

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然后在布料制度上进行调整,逐步地进行压边制度,布料矩阵从月初的P363 342 322302

3438 36 3330 27 20 2339 37 3432 303439 37 3330 22 27

1↓K3222111↓改变为P322221↓K322211↓,形成了平台加漏斗的布料模式。

2.2.2 送风制度的调整

富氧率从12月的2.96%调整到1月的2.63%,在不追求高产量的情况下,适当的调低富氧量,通过风量来提供碳燃烧所需的氧量,保证足够的鼓风动能,1月的鼓风动能平均值达128KJ/s,高于12月的120KJ/s,实际上通过东西两面出铁量和温度的均匀性可以看出,1月炉缸较12月更活跃。

试验期更注重送风比这一参数的控制,大型高炉容易出现炉缸不活现象,出铁次数增加,出渣量减少,透气性下降,风压升高,接着又反过来导致风量萎缩,炉缸进一步恶化[2]。所以在试验期特别强调确保足够的风量,通过基准期和试验期两段时期送风比和透气性的变化趋势可以看出,在原燃料条件不好的情况下,要保证高炉的顺行稳定,必须保证合理的送风比。

2.35142.3送风比透气性13.52.25送风比2.212.52.15122.12.052012-11-272012-12-72012-12-172012-12-272013-1-62013-1-162013-1-2611.52013-2-5时间透气性13

图1 基准期和试验期送风比和透气性变化趋势

2.3 经济技术指标对比

通过以上的调节和管理措施,2013年1月全月的指标明显好于2012年12月(如表3所示),特别是焦比比12月少用21.9kg/t,但燃料比只比12月少用13kg/t,而且煤气利用率比12月还要低,为了找到降焦但燃料比下降幅度较小而且煤气利用不高的原因,这里通过两段时期的Rist操作线和热平衡对比综合分析,找到继续降低燃料比的操作方式。

表3 2012年12月与2013年1月部分指标

时间

产量 t/d 4031.7 3886.2

焦比 kg/t 390.7 368.8

煤比 kg/t 160 169

燃料比 kg/t 556 543

煤气利用率 % 45.0 45.4

2012年12

月 2013年 1

3 操作线的对比分析 3.1 含氢燃料操作线

Rist操作线最初是法国A. Rist和N. Meysson教授提出的高炉操作线理论抓住“氧的转移”这一高炉冶炼最本质的特征,直接表达出Fe-O-C体系的变化和高炉各项技术经济指标间

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的内在联系[2]。在当前高炉均采用大量喷混合煤技术,而且柳州地处南方空气湿度大,含氢量高的情况下,H2的作用不能被忽略,操作线要做一定的修正,Y轴修正为m(O+ H2)/m(Fe);X轴修正为m(H2+O)/m(H2+C)。这样,操作线的斜率变为μ=m(H2+C)/m(Fe),如图2所示,A点的横坐标XA=1+(CO+CO2)/(CO2+CO+H2+H2O),E点的纵坐标增加了鼓风湿分和喷吹燃料带入氢(yH2)这两项。

图2 高炉喷吹含H燃料操作线图

3.2 不同时期操作线分析

这里选取2012年12月(基准期)和2013年1月(试验期)进行操作线比较分析,由于公司开始以焦定产,1月份焦炭为全干熄焦,焦炭质量较基准期有一定的提供,特别是CSR值,但基本成分灰分和挥发分含量变化不大(基准期分别为12.8%和1.605%,试验期为12.785%和1.05%);矿石品位从基准期的55.89%上升到56.375%,有一定的改善;6#高炉的喷吹混合煤的燃烧性也有较大程度的提高,特别是灰分的降低(基准期的17.93%降低到试验期的15.31%)以及挥发分的提高(基准期的10.48%升高到试验期的11.82%)。总体来说,试验期的原燃料质量较基准期有一定的提升。以以上原燃料以及操作参数为依据计算,绘出两个时期图3,图4所示的操作线图。

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32.521.5m(H2+O)/m(Fe)yGZ = -1.389x + 2.8543GZWBCDPVB'AA'10.50fU-0.5-1-1.5E'E热平衡线:yUV = -0.1454x - 0.1864理想操作线:yA'E' = 1.9806x - 1.5228实际操作线:yAE = 2.1192x - 1.6099-201m(H2+O)/m(C+H2)图3 高炉基准期操作线

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