3、接收眼图波形与分析:
加性高斯信道的信噪比为50dB时:
(1)从上图中可以看出,眼图的线迹比较细,比较清晰,并且“眼睛”很大,说明误码率比较低,码间串扰与噪声对系统传输可靠性影响不大。
(2)从上图中可以看出最佳时刻是0.5,1.5左右等时刻“眼睛”最大即抽样最佳时刻。 (3)因为眼图眼边的斜率比较大,所以看出定时误差灵敏度比较敏感。 (4)“眼睛”张开的宽度为可抽样的时间范围。
(5)抽样时刻,上下两个阴影区的间隔距离之半为噪声容限,若噪声瞬时值超过它就可能发生错判。
加性高斯信道的信噪比为10dB时:
(6)从上图可以看出眼图比较乱,说明误码率较大。对比两图可发现噪声对系统的传输有很大影响。 4、误码率统计与分析:
通过误码率统计“Error Rate Calculation”模块。
可知该系统的误码率为0.001,且误码率会随着仿真时间的增长逐步降低。出现错误的原因可能有以下几个方面:
1、误码有可能是由于噪声造成的。由于噪声的存在,可能会使原有基带信号的正负电平○
出现逆转,由于抽样判决门限为0,造成判决出错出现误码。
2、有可能是码间干扰的原因。虽然理论分析可以完全消除码间干扰,但是由于平方根升○
余弦滤波器等部件不可能是完全理想的,所以在仿真及实际工程中码间干扰是不会完全消除的。
3、由于采用相乘器等模块构造解码器,其解码过程也有可能会出错。 ○
5:定时提取脉冲的波形:(上图是定时提取系统的输出波形,下图是以Pulse
Generatorl模块作为理想接收恢复定时的输出波形。) (1):当定时提取子模块延时4个时隙时:
(2):当定时提取子模块延时8个时隙时:
(1) (2)
对比两图可发现定时提取模块延时改变,眼图变化不大,但误码率差别很大。当延时为4时,误码率小,说明恢复定时脉冲的上升沿对准了眼图的最佳采样时刻,且与理想定时器的采样时刻相同。延时改变时,误码率增大,与理想定时器的采样时刻不对应。
6 遇到的问题及解决的方法
因为通信建模书上有相似的例题,所以只是把两个例题的模块组合到一起,然后修改下要求的参数。但仿真后眼图很乱,而且发送数据与恢复数据波形相比有一定延时。经过思考影响眼图的因素,最终发现原因在加性高斯信道上,信噪比高,眼图就好,信噪比低眼图就很乱。由于发送滤波器和接收滤波器的滤波延时均设计为10个传输码元时隙,所以在传输中共延时20个时隙,所以接收数据比发送数据延时了20个码元。
7 结束语(收获、体会和改进设计的建议)
这次的课程设计虽然时间很短,但我学到了很多东西。通过这次的课程设计,让我更加清楚明了的学习到Simulink中的通信系统模型的搭建流程及各种功能模块的作用和参数设置的具体情况,同时,也让我学会了当遇到问题时,该如何思考及解决,根据产生及影响问题的因素去寻找解决方法。并且,这次的课程设计大大提高了我的动手操作能力、问题分析及解决的能力。设计的系统中应该再加入一些对功率,频谱等的测量以便更好地分析系统性能。
8 指导教师评语
指导教师: 成绩:
(总页数在10页左右)
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