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热电厂凝汽器改造分析2011-11-5 - 图文

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下,有缝不锈钢管的总体传热系数比铜管低6%。由于使用比铜管薄的有缝不锈钢管,有缝不锈钢管的总体传热系数和凝结放热系数都比铜管大,使有缝不锈钢管的总体传热系数得到提高。 (5)、换热性能对照表

管 材 铜管 有缝不锈钢管 有缝不锈钢管 有缝不锈钢管 规格(㎜) 1 1 0.7 0.6 材 质 HSn70-IA AISI304 AISI304 AISI304 总体换热系数(W/㎡.k) 3682.413869 3460.327347 3760.628476 3872.606729

(6)、长远的经济性:随着运行时间的增长,铜管氧化层将越来越厚,传热效果会越来越差。而不锈钢基本不会氧化,或氧化速度很慢。因此,有缝不锈钢管的凝汽器与铜管的凝汽器如果同时投运,运行时间越长,有缝不锈钢管的凝汽器的经济性将会比铜管的凝汽器越来越更好。同时,铜管对冷却水中的杂物的吸附能力比有缝不锈钢管更强得多,大大降低了设备的经济性。

根据以上分析,不锈钢光管的总体传热系数应不差于铜管。如铜管再加上必须镀膜造成的热阻,不锈钢管内由于光洁度高,长期使用不易结垢等因素,不锈钢光管在实际使用中的换热性能应优于铜管。 3、价格对比

(1)铜管:如采用HSn70 – 1A铜管,需铜管9.24吨,按7.7万元/吨,需投资71万元,加上人工费5万元,总投资76万

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元(2011年**煤炭集团年初立项金额);

(2)TP304不锈钢光管:采用壁厚0.6mm不锈钢光管,投资8万元(合同为包工包料),加上废铜管:9.24×0.66(腐蚀、冲刷和磨损后减重约33%)×3.5=21.3万元,总投资为29.3万元。采用不锈钢管比铜管节省76-29.3=46.7万元。 4、维护对比

铜管安装后必须酸洗并镀膜,并且每年还需进行补膜(每年补膜需费用5万元),补膜后的污水排放一直就是难题。不锈钢管不存在这些问题,只需胶球系统就能轻松清除不锈钢管污垢,大大减少维护费用。

三、安全性能比较

1、有缝不锈钢管与铜管的工程特性

管材 海军铜管 镍铜管 有缝不锈钢管 密度t/m3 8.4 8.9 8 屈服强度MPa 120 140 280-350 拉伸强度MPa 330 390 550-659 热胀系数10-6 16 16 17 导热系数w/mk 100 30 13

从上表可以看出:有缝不锈钢管的屈服强度和抗拉强度都比铜管高,有缝不锈钢管的使用寿命必然要比铜管长,热胀系数比铜管低,与管板更接近,因此,不易因热胀冷缩面损伤了管子或影响胀口。 2、有缝不锈钢管与铜管的抗腐蚀性能

管 材 一般腐蚀 冲击腐蚀 点蚀(运行适应氯离高速冲蒸汽热点氨 蚀 6

状态) 海军铜管 镍铜管 有缝不锈钢管 2 3 5 2 4 6 4 5 4 子 150 400 500 击 3 5 6 腐蚀 2 4 6 2 5 6

由上表可知:有缝不锈钢管与铜管相比具有的优点:抗冲蚀性能好,能抗蒸汽带水滴在高速中的冲击腐蚀;抗氨腐蚀性能好:耐水侧冲击腐蚀,实现无铜离子系统,且PH值可提高,以减少腐蚀产生率,可提高冷却水流速,达2.3m/s,最高可达3.5m/s,这样既可提高总体传热系数,又可减少管内杂质的沉积。

四、效益评估

有缝不锈钢管的热传导系数比铜管低,但通过减小壁厚使它们的

热传导系数的差值缩小,由于有缝不锈钢管内壁比铜管更光滑,对流换热系数比铜管高,有缝不锈钢管外壁比铜管光滑,凝结放热系数比铜管高,根据2台机组的测试和计算,壁厚为0.6mm的有缝不锈钢管比壁厚为1mm的铜管的总体传热系数高2.124%左右;随着运行时间的增长,有缝不锈钢管的总体传热系数下降很缓慢,而铜管的总体传热系数下降速度比有缝不锈钢管大得多。同时,有缝不锈钢管比铜管更耐腐蚀,抗振性和耐磨性能好,使用寿命是铜管的三倍。从长远考虑,使用有缝不锈钢管整体上提高机组的经济性显而易见,同时也提高了机组的安全性。

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换热管的选用,不论是从性能上比较,还是从价格上比较,有缝不锈钢管其优越的经济性及安全性势必已绝对优势高于铜管;为了满足设备的经济安全运行,建议采用有缝不锈钢管。

五、凝汽器换管改造方案

1、更换冷凝管(Φ20×1×4000mm有缝不锈钢管替代黄铜管)。

2、修正支撑板和管板。

3、凝汽器换管改造:在中修前准备好所有软硬件,仅更换凝汽器的管束及相关部分,凝汽器的壳体不动。

4、选择有资质的、优秀的换管队伍,换管工艺成熟,质量高、速度快、一次打压和试运成功。施工期:6天完成施工。。

5、凝汽器冷冷却水中的CL-离子含量为15(<100mg/kg),不锈钢管选用材质:TP304。

六、改造后使用效果

改造前参数表

最高负荷 排气温循环进循环出凝汽温端差 温升 真空度 度 水 水 度 (kW) (-kPa) oC oC % C 温度oC ooC 温度oC 真空 3000 3000 3000 3000 3000 3000

96.6 95.3 96.1 96.8 97.5 95.5 35.6 39.1 37.5 36.1 34.0 38.8 19.6 21.1 19.7 18.7 17.9 20.4 8

28.0 32.3 31.2 30.0 28.4 32.5 35.2 38.8 37.4 36.0 34.0 38.8 7.6 8.3 94.0 6.7 11.2 92.7 6.3 11.4 93.5 6.0 11.3 94.1 5.6 10.5 94.5 6.3 12.1 93.1

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