2.8 机械磨损
我公司受热面管子虽未因为机械磨损原因造成泄漏,但在2000年9月#2机组小修防爆检查中发现屏式过热器、二级过热器存在机械磨损现象,主要发生在屏式过热器和二级过热器的屏间夹持管与管子接触处,这是因为固定管屏的铸钢管卡以及夹持管与各管屏固定的铸钢U型管卡经长期高温变形或开焊,屏式过热器和二级过热器安装于锅炉燃烧室上方,运行时受炉膛烟气影响产生晃动,造成管子之间的机械磨损。
3 相应对策
3.1 水冷壁
针对水冷壁高温腐蚀问题:加强运行管理,合理调整燃烧配风,避免火焰中心偏移,防止贴壁燃烧,保持适当过剩空气系数,改善炉内空气动力工况,减少烟气的还原性气氛,坚持定期吹灰制度,严禁受热面超温运行。在历次检修中对存在高温腐蚀的区域进行金属(LX34)热喷涂,实践证明对避免水冷壁高温腐蚀收到了良好效果;针对水冷壁内壁垢下腐蚀问题:加强化学监督确保给水品质,防止凝汽器铜管泄漏,锅炉连排正常投运,确保炉水和蒸汽品质,稳定运行工况以防止局部汽水循环不良和超温。根据水冷壁结垢量并结合机组大修,#1、#2锅炉分别在2002年和2004年进行了锅炉酸洗;针对炉膛结焦问题:加强燃料管理确保入厂煤品质,合理进行燃煤配比保证入炉煤质接近设计值;运行中合理调整配风,保持合适炉膛负压;在2000年小修中,对燃烧器内二次风挡板进行改造,并对内、外二次风调风板进行调整标定;更换损坏的燃烧器均流装置;对卫燃带进行清理修复;为稳定燃烧消除炉底漏风,进行了炉底水封插板及密封水系统改造,彻底消除了炉底漏风,使火焰中心下移燃烧稳定,炉膛结焦情况基本消除,同时也减少了水冷壁、过热器、高温再热器的高温腐蚀。
3.2 省煤器
从历次锅炉检验和防爆检查情况分析,省煤器未见存在较大异常。针对省煤器采取了防磨盖板修复、弯头及易受烟气冲刷处加装防磨护板等措施,防止烟气磨损和形成烟气走廊。
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