摘要:本文对大型浮法玻璃熔窑窑头、窑中和窑尾三个区域的热工节能设备的节能效果进行了专项研究,第一次提出了“热工节能设备优化集成”的概念。对大型浮法玻璃熔窑的设计和设备选型具有指导性的意义。
致山墙内倾。
2) 空间隔断效果差,影响玻璃成型质量。老式的卡脖进出口拱形碹和矮
碹,在碹拱下方存在一个拱形空间通道。不利于熔化部和冷却部的空间隔断。难以减少熔化部温度与压力的波动对成型的影响。从而影响玻璃的成品率。
3) 节能效果差。由于老式结构存在一个拱形的通路,使得工作部稀释风
(冷风)由于窑压的作用吹向熔化部。从而降低了澄清部的温度,增加了熔窑能耗。另外在熔窑换火瞬间,熔化部的温度和压力波动较大,通过这个拱形通道,可以将熔化部温度与压力的波动传递到工作部(即冷却部),从而对造成成型工艺的影响。也因此进一步影响到玻璃品质。
2.2 双J型吊墙及卡脖吊平碹的优点
采用双J型吊墙结构和卡脖吊平碹来取代老式的卡脖上部空间结构,可以针对性的解决传统前墙结构所带来的种种问题,它的应用所带来以下优点:
1) 结构稳定性好。用双J型吊墙代替传统的拱形碹支撑山墙的墙体结构,,
既取消了影响山墙稳定性的拱形碹,又将超长山墙分成三段(即J型吊墙和两侧的翼墙),有效防止由于结构问题导致山墙在烤窑过程中易出现变形,出现山墙内倾的现象。
2) 分隔效果好。由于取消了拱形碹,在卡脖进出口处采用J型吊墙以及
在卡脖中部采用吊平碹来取代老式卡脖上部矮碹结构,充分压低卡脖上部空间,既可以防止熔化部压力波动对工作部成型的影响,又可以减少冷却部稀释风吹向熔化部,导致澄清部的温度降低。
3) 节能效果明显。老式的卡脖独立碹加矮碹的结构,其在能耗上的缺点
主要表现在两个方面:
1 熔化部在换火的瞬间,由于窑压瞬间突然变大而导致热气流通○
过卡脖进口独立碹和矮碹,从卡脖孔口,诸如深层水包孔口和水平搅拌器孔口溢出,造成溢流热损失。从而增加能耗。
我们可以计算一下根据我们热工测定的数据,使用传统独立碹加
矮碹卡脖结构,在卡脖处的孔口(深层水包和搅拌口)的热损失为
4.86×104KJ/h。采用双J型吊墙和卡脖吊平碹结构后,卡脖处孔口热损失1.25×104KJ/h。因此,我们可以认为节约了3.61×104KJ/h
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