还原剂 反应温度
NH3 或尿素 320-400℃
尿素或NH3 850-1250℃
尿素或NH3 前
段:850-1250℃,后段:320-400℃
催化剂
成份主要为TiO2,V2O5,WO3
剂
不使用催化
后段加装少量催化剂(成份同SCR)
脱硝效率
70%-90%
大型机组25%-40%,
反应剂喷射位置
多选择于省煤
通常炉膛内
综合SCR 和SNCR
40%-90%
器与SCR 反应器喷射 间烟道内
SO2/SO3 氧化
会导致SO2/SO3 氧化
不导致SO2/SO3 氧化
SO2/SO3 氧化 较SCR 低
5-10ppm
<3ppm
NH3 逃逸 对空气预热器影响
<3ppm
催化剂中的V、不会因催化SO2/SO3 氧化率较SCR低,造成
Mn、Fe等多种金属剂导致
会对SO2 的氧化起SO2/SO3 的氧堵塞或腐蚀的机会催化作用,
化,造成堵塞或较SCR 低
SO2/SO3氧化率较腐蚀的机会为三
高,而NH3 与SO3 者最低 易形成NH4HSO4 造成堵塞或腐蚀
系统压力损失
催化剂会造成较大的压力损失
失
没有压力损
催化剂用量较SCR小,产生的压力损失相对较低
燃料的影响
高灰分会磨耗
无影响
同
影响与SCR 相
催化剂,碱金属氧化物会使催化剂钝化
锅炉的影响
受省煤器出口
受炉膛内烟
受炉膛内烟气
烟气温度的影响 气流速、温度分流速、温度分布及布及NOx分布NOx 分布的影响 的影响
占地空间 大(需增加大型小(锅炉无较小(需增加一
催化剂反应器和供需增加催化剂反小型催化剂反应器.) 氨或尿素系统)
工程投资 运行费用
高 高
应器)
低 低
中等 中等
采取何种技术,需要根据国家和地方排放标准、政策及中长期的发展趋势、区域环境保护的重要性、政府补助及电厂现有场地情况等;同时,
应考虑留有一定的前瞻性。避免出现前阶段部分电厂采用干法脱硫的尴尬局面。在国内外烟气脱硝大部分采用SCR法,国内大型燃煤火电厂目前只有江苏阚山电厂(2×600MW)实施了该种SNCR/SCR混合脱硝法,广
州瑞明电厂采用的是SNCR法。
五、在运机组脱硝改造的难点
由于在运机组建设时未预留脱硝装置的位置,因此改造时存在一定的
施工和技术难度:
1、SCR脱硝装置安装在省煤器和空预器之间,因此在省煤器和空预器之间截断,烟气从省煤器引出,进入脱硝装置,再接入空预器;需要改
造锅炉的炉架结构。这些需要锅炉设备厂的积极配合。 2、为了不影响发电,需选择在机组大修时实施,施工工期比较紧张,
需要合理安排设计、订货、大修时间等。
3、加装脱硝装置后,烟道阻力增加1000Pa左右,需对风烟系统的设
备余度进行校核,确定引风机等设备是否需要更换。
4、由于亚硫酸氨和硫酸氨的粘性及腐蚀性较大,容易对空气预热器产生飞灰堵塞和对空气预热器低温段产生腐蚀,因此,需对空气预热器进行
低温段改造及吹灰装置改造。
5、由于脱硝反应器的重量因素的影响,需对锅炉钢结构进行强化处理。反应器基础施工时要做好相应的安全措施,确保不对运行机组产生影
响。
目前在运火电机组实施了脱硝改造的主要有:采用SCR法的北京的三家电厂(奥运会背景)和厦门嵩屿电厂(批准上新机组的条件)等,广州瑞明电厂SNCR法,部分电厂先选择改造燃烧器,大多数发电企业仍然
处于观望之中。
因此,要推进在运机组的脱硝改造,政府必须尽快出台脱硝电价补贴
政策。
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